2013/01/17

130117 2013小事記





1/2  原廠重繞線馬達可以飛得這麼暴力!



1/16  NANO 改無刷, XP3A, BLHeli902, 9T銅齒, 29.7克。




1/17  NANO 100%油門, 0螺距:5900rpm, 42%螺距:3800rpm,原廠電池3D:2'30+航線1"00,殘電3.72V,鎖尾OK。

1/18  NANO Scale 會影響伺服機真實行程量,但伺服訊號永在 1ms~2ms 內,150% 行程量略小於 2ms。馬達完全等比例於 0~100%,>100% 的比例只讓搖桿提早到達油門 100%,末段超過部分無作用。


1/19 人生難免有波折,敞開胸懷去面對!

1/20 改變老婆的一句話:錢賺了不花會阻礙經濟發展!(終於換了一支手機)

1/21 漫漫長夜終得研究智慧手機的功能,mcool不用好朋友也能上網了。
我的APN設定,mcool 299吃到飽(贈送150免費點數剛好拿去付KKBOX月費149)


1/22  回不去了,KKBox音樂太豐富,整理得太好了。

1/26  一連幾晚聽KK,光KK就吃掉1.5G傳輸量,這時慶幸有吃到飽。

1/29  終於可以早飛了,NANO改無刷只是不怕燒馬達,動力沒有亮點。

1/30  DEVO換上2801搖桿頭,桿長縮短許多,3D速度更快。

1/30  換上 2801 短搖桿 (右邊有銳利化)


1/31  還是 120 好飛,KBDD 槳比 130X 槳更強悍一點,可以連續隨意鐘擺。

2/1  4mm鋁條自制尾軸固定塊for離合器,鑽頭夠利的話,幾分鐘就做好了。


2/3  全面更新KDBB槳 (紫光機王拍的照片)






2/5  前腳很容易從根部斷掉,全面預防性補強。



2/9  新年快樂!


2/9  下雨天在家孵快樂鳥!



2/10  團拜!


2/10  今年本命犯太歲,事情總有些波折。


2/12  誰說大機比較省,EP200 電池老舊救急無力輕摔草地,主軸瞬間彎曲,禁不起一丁點意外,就像在空中拋接高腳玻璃杯一樣,一不小心就玩完了。回家不知要花多少寶貴的工時更換及調整,就算主軸一根1塊錢還是貴死了,因為寶貴的假期和心情無價,不像小機可以一天摔個十幾回然後帶著笑意回家!

2/14  V120 自從軸不歪齒不掃後,最大的問題出在馬達上,原廠馬達摔久會掉磁鐵,摔重一點或是摔在硬地則馬達銅齒很容易脫落,今天把原廠和浙商馬達齒都摔滑了,雖然機身還撐得住,但沒銅齒就不能飛,真是沒齒難忘!

2/16  紅鳥尾部大整理,尾軸拉直是基本功夫,T頭彎曲才是難纏,但是喬正之後,尾槳配重拆除後竟是一點震動共振都沒有,鎖尾抖動問題完全消除。

2/18  RX-2622V/D+Spin 馬達零螺距100%油門轉速5050,Scale75~175完全沒改變轉速,低到70轉速才開始降低,可見Deviation伺服輸出和以前並沒有多少差別,不懂為何有人說Scale要加大,馬達轉速才能完全釋放,才能和DEVO時的100%一樣!(以前油門也是75%馬達即達到100%轉速)

2/20  機子飛太久,伺服機早已"魚累累",黃鳥右後伺服末段特大,綠鳥前伺服中斷跳空尾伺服左右不均,紅鳥尾伺服抖動範圍超過1/3,難怪都飛不準,還是乖乖換新了。

2/24  怪哉,同樣 RX-2622V,2801 和 Devo 竟有不同特性!
2801 十字盤 Trvadj 大於 100 則搖桿末段出現空窗,行程設越大則空窗越大;尾伺服則和接收 VR 設定的行程量有關,超過部分也有空窗。
Devo 接收尾伺服和 2801 相同,但十字盤很怪,Trvadj<70 則正常,>70 則搖桿末段無空窗但伺服機會回跑再到底,Truadj 設為 +100% 的時候便很明顯,當搖桿輸出超過 +70 的時候,十字盤會反向拉回一點,到達 +80 的時候才正向跑。
這特性在熄火的時候看比較明顯(陀螺儀未動作),陀螺啟動正常飛行的時候也有相同特性, 70~80% 的地方是反向的。


2/25  XP開機只剩底圖,強制執行任一程式就凍結,只剩安全模式能開啟。奮鬥一天結是中了毒,還無法排除。

2/26  進安全模式掃毒,終於能開機了,但...網路卡不會動。移除驅動再重新安裝終於復原了。

2/28  三隻風霜老鳥在我摧殘下已顯老態,紅鳥摔斷電源線&馬達外殼和軸心分離、綠鳥掉磁鐵、黃鳥掉銅齒。

3/2  紅鳥摔斷馬達線、黃鳥摔斷傳動軸。6顆電可以摔次15,看來我分明是在摔飛機而不是飛飛機。以我的飛法,平均一顆電池約摔1~2次,依此推論,若一顆電池平均使用100次,那機子可摔150次。我共有6顆電池3台機子,初步推估每台都摔300次,間隙越來越大,要飛得準確越來越難了!

3/3  頭罩摔到這樣,機子沒壞,還能繼續飛!


3/10  老朽的十字盤,摔到骨肉分離,其他地方都沒壞。


3/10  草地上飛也有隱憂,動不動就捲草,還好有離合器頂著!


3/17  又一次全軍覆沒,黃鳥十字盤分離、綠鳥斷傳動軸、紅鳥摔掉馬達外殼,哀,齒輪不掃後,盡是出現離奇的損壞情形。

3/25  P日終於來臨了,未來會有一段忙碌的日子!

3/26  終於知道十字盤後面兩顆伺服機,為何每每在主旋翼遇到重擊時便會自動脫離以免掃齒!
這麼神奇的密技肇因於製造公差,機身中隔板厚度 1.24mm,但後面伺服機固定蓋中間槽寬只有 1.1~1.15mm 左右,強塞入機身時自然腿開開,伺服機固定插銷無法完全密合,重擊時很容易脫落,如果擺臂鎖在最內孔,甚至不會掃伺服機齒輪。
這麼"思慮周密"的設計一定要讚一個,華科爾你太強了!(全新零件組裝不起來才熊熊發現這等密技)

全新的伺服機固定蓋塞不進去,硬塞的結果腿就開開了,連碳纖棒都被拗彎了!



3/27  開始組裝 2S V120,零件一大包,還是缺好幾樣。

4/11  花了兩個星期才組好一台,投入海量人力真是不敷成本,下次還是買整機來改比較省事!

4/12  HP08-2S+XP12A+10T 銅齒,最高轉速 5280rpm,螺距 10 度 4170rpm。


4/17  V120 鐘擺時機身會抖動、鐘擺角度很難抓,歸納原因不是機身太軟,而是前伺服機固定方法不好,受力時會前後轉動,改變升降舵控制量。簡單加一根拐杖就能固定前伺服機,機身變得硬梆梆,升降控制終於精準了!


4/19  比對手上發射機,先前 2622V/D 十字盤線性不佳問題,在 2622V 也是一樣的情形,但 2636V 就改正了。
2636V 大致上還是跟 2622V 一樣特性,同樣的設定參數但伺服機速度明顯快了很多,包括尾伺服機都要降 D/R 減速使用,翻滾速度仍然快了許多,動作看起來更俐落!

4/21  第一次在停車場飛,壓力真大,只敢翻滾和簡單鐘擺,至少可以在風雨中放電!

4/23  等了半年多,R-Day 終於來了,進入備戰狀態!

4/28  竹北高鐵旁的愛心花園


4/28  原廠馬達就這麼猛了,還需要 2S 嗎?



5/5  KDBB 太脆弱,逐漸汰換中!


5/12  終於弄清楚 RX-2636 的六軸陀螺,搖桿撥到哪十字盤就動到哪,這就是所謂的六軸? 所以停懸放手時,十字盤一定回中,這時和接收機有沒有水平完全沒有關係,只能用十字盤拉桿調整偏移程度。自旋就和接收水平息息相關,只要接收歪了一點,十字盤會累積修正量直到停止轉動才回中,而偏移速度由十字盤感度決定 (Ele/ail Gain),目前把感度調到最低,此時陀螺還是有微量介入,偏移量少了,似乎比較好飛。

5/13  RX-2636 飛起來未如想像中難飛,影片中看來和 RX-2622 差距不大,除了停旋外沒有改變飛行習慣!


5/14  忘了說,2S ESC 出來的 5V 直接灌入接收機不須降壓,接收的升壓電路通常也能降壓(但降壓電路不一定能升壓),長時間使用接收機並沒有發熱。5V 的好處是伺服機跑更快了,原本RX-2636就飛快的伺服機速度,加上 5V 更凌厲!

5/25 終於把 Dfuse 1.7 安裝到Win8-64bit,setup後Dfuse無法驅動,要自己到裝置管理員裡面把打問號的Dfuse手動更新驅動程式,驅動在安裝資料夾裡面C:\Program Files\devention Upgrade Tools\Driver\x64。安裝好Deviation V3.1,介面越來越合理了。

6/30  發現竹科大草坪


6/30  穿樹好好玩



6/30  摔成肉餅臉


7/14  斷頭


7/28  劈成豬頭


7/28  摔到VR掉一顆


8/22  原來 RX-2636 六軸陀螺不是只會回中干擾飛行 (舊思維得到的結論),而是十字盤感度越大回中越少,大於12點鐘後幾乎不見回中,可以和RX-2622一樣保持飛行姿態。


8/22  感度12點鐘,十字盤不再回中了!


8/15  用5mm珍珠板自製Zagi三角翼


翼展60cm


Kfm-4高浮力對稱翼型


2204-1500kv馬達配7060槳,10A電變,3.7g伺服機


空重133克,外加7.4V 850mah電池50克


8/19  第一天試飛結果不差,需要適應三角翼特性,動作不能太大



9/7  加掛 Eagle A3 Pro 三軸陀螺,改 3S 供電,6X5E 槳



9/10  重遊海山漁港,現在功力更上一層樓,強風中後退飛行依舊穩健



9/29 香山濕地寬廣平靜,朝山陸橋居高臨下是絕佳觀景平台,看三角翼緩慢平順滑過眼前,好比自在的飛鳥,暢快!

2013/01/10

130110 人生如命→邁進2013



2012真是精采的一年,從年頭晉級 V120D02S 開始,一步一步邁向巔峰。

先是全面 S 化讓飛行時間大於修理整備時間、自製紙頭罩進入彩色紀元、排除阻力提昇動能、快樂鳥群帶來人性與歡樂、終極減重噴發極致性能、Deviation 超強性能一控走天下、跨界吸收 NANO 新思維、全面調控飛行性能與操控技術!
一路上高潮迭起,一再攀登高峰,終於達到前所未有的境界,包括機子性能與我的飛行技術都一樣,互相扶持、相輔相成才有今天的成果,是他的缺憾帶領我深入研究改良,也是他的強悍讓我能盡情發揮釋放潛力,不管世人如何褒貶,這個過程建立起來的革命情感難以抹滅!



在我眼裡,天下事沒有絕對的對或錯,只有相對的、一時的好與壞!

有人花幾千元吃一餐、有人只花幾十元就飽足,同樣是吃飯同樣有營養,沒有絕對的浪費或合理,只要在對的時間做對的事就是好事。
有錢人吃盛宴不叫浪費而是促進經濟發展,窮苦人吃粗食不叫可憐而是穩定社會基礎,如果能正面看待,事事是好事。
順天行事就是天地運行的道理,逆天行事才會遇到災難,我也是這麼看待 RC。



一直以來都是傻傻過日子不知長進,無所求的生活比較容易滿足,但更棒的是可以等到更好的機會!
踏入 RC 電直應該算是冥冥中的安排,雖然等了幾十年才如願摸到直升機,但若早幾年應該很辛苦、晚幾年可能又經歷不到風霜學不到經驗,我的機運正好走在一個可以慢慢累積經驗又能銜接新電子的時代,極為巧妙的時間點才能讓我發揮獨特的技能,才有今日的甜美果實!



與其說宿命,不如說認命,該來的時候自然會來,不該來的拼死拼活還是得不到!
看我網誌寫得充實精彩,其實是這幾年工作量都很少才有時間東搞西寫,最近少寫網誌可見工作開始忙碌了,如同我的 RC 歷程一樣,沉潛也是學習,挫折也有養分,默默耕耘遲早有開花結果的一天!

希望大家新年有新氣象,不管環境多險峻、也不管社會多混亂,盡其在我做自己該做的事,取自己該得的份量,好運自然會在良辰吉時降臨!



回覆

  • 1樓
    前輩的文筆真好呀 ~~~~
    近來,新竹的天氣真是..ooxx
    飛行的機率越來越低了,好慘~
  • kakkoii12 於 January 10, 2013 03:13 PM 回應 | 來源:42.70.200.1 | 刪除 | 設為隱藏
  • 都是一些埋在心裡想說的話,累積久了噴一些出來而已!
  • 版主 於 January 11, 2013 08:43 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆

  • 2樓
    K大,我也好想飛啊!我比你好一點,元旦4天連假的第一天天氣絕
    佳,我還有解一下癢,ej大應該更好吧?台中的天氣一定比新竹好。
  • merrell 於 January 11, 2013 01:13 AM 回應 | 來源:118.160.199.246 | 刪除 | 設為隱藏
  • 第一天台中天氣極好,但...陪著老婆吃早餐、拜拜、散步,車就停在園道飛場旁,遠遠看著大家飛,口袋還藏著好幾顆電池沒放電.....
    第二天天氣依舊棒,沒想到機子一修一個半小時,回過神又要帶家人出門,口袋裝滿飽電的電池.....
    第三天在新竹,3~4級風,最大風速9m/s,時速32.4公里,約20mph,還是能飛,多摔幾次而已。
    第四天1/1風小多了,但飄著毛毛細雨,終於把電放完了!
  • 版主 於 January 11, 2013 08:55 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆

2013/01/02

130102 班機時刻表(2013)



2013 Happy Brilliant Year!!   
迎接璀璨新世紀,大步向前任我行!


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  • 1樓
    ej現在來新竹都在那飛?水圳公園辦燈會己經不能飛啦。
  • merrell 於 February 19, 2013 06:06 PM 回應 | 來源:27.244.96.246 | 刪除 | 設為隱藏
  • 先前都在嘉德街公園飛,公園靠高速公路邊有一點遮陽。
    不然體育場草皮也重整好了,那邊也可以。
  • 版主 於 February 20, 2013 10:49 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 2樓
    EJ大哥

    好久不見 我是Lalamolee
    現在改叫Andolee
    最近好嗎? 

    想請教您一個問題 DEVO10 GEAR
    在收輪時 可以調整收輪速度嗎?
  • 於 March 2, 2013 01:02 AM 回應 | 來源:218.173.78.148 | 刪除 | 設為隱藏
  • 移居高雄後就好久不見了,不過最近也少有機會遇到綠園道飛友!

    Deviation才有伺服速度控制,在通道內容裡面有speed選項,預設是0不控制。
  • 版主 於 March 3, 2013 09:47 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 3樓
    EJ大哥
    好久沒碰RC了
    請問Deviation的意思是指
    DEVO 10 刷韌體嗎?
  • 於 March 4, 2013 07:46 AM 回應 | 來源:218.173.74.160 | 刪除 | 設為隱藏
  • 沒錯,現在已刷到2.42版了,功能早已超越原廠韌體不知多少倍。
    http://www.rctw.net/thread-241130-1-1.html
  • 版主 於 March 4, 2013 08:38 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 4樓
    哇喔,這真是太神奇了
    也感謝有你們這些前輩,才讓我們有機會低花費接觸到RC
    再請問一下 
    刷了韌體 之前2801用的接收也可以用了嗎?
    其他牌的接收也可以用了?
  • 於 March 4, 2013 05:39 PM 回應 | 來源:218.173.37.189 | 刪除 | 設為隱藏
  • 沒錯,華柯爾系列通吃,還有JR的DSM2和DSMX協定,九英的J6 pro相容接收,另外有些要改發射模組才能連線。
  • 版主 於 March 5, 2013 08:07 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 5樓
    了解,真是強大!!
    另外再跟您請教一下 玻纖殼要用甚麼東西黏比較好?
    如果玻纖跟塑膠呢?
    謝謝
  • 於 March 5, 2013 06:15 PM 回應 | 來源:218.173.37.189 | 刪除 | 設為隱藏
  • 瞬間膠+衛生紙可修補玻纖殼,至於與其他介質UHU膠算是萬能的。
  • 版主 於 March 5, 2013 06:53 PM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 6樓
    EJ大哥
    請問DEVIATION以更新到24.2版
    可是我去www點deviationtx點com/
    怎麼只有2.1.1版?
  • 於 March 9, 2013 03:48 AM 回應 | 來源:218.173.24.118 | 刪除 | 設為隱藏
  • Deviation發布的必須是穩定測試後的版本,suvsuv大大所發佈的是他的最新版本,算是未來版本讓我們嚐鮮,有許多新功能,但不保證完全無BUG!
  • 版主 於 March 10, 2013 09:55 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 7樓
    E大您好:小弟近日也是空難事件頻傳,先前拜讀您的大作後將
    4G6S全面升級成D02S,果然性能大幅提昇但也因為如此一時
    得意忘形整台JJ栽到水塘裡,接收電變全數陣亡!也因此突發
    奇想想將D02S旋翼夾反裝後在把RX2610S及電變移植回機上
    用原來的WK-2603暫代,想請教您如此便宜行事的作法不知是
    否可行?

    PS: 剛剛PO錯版了,重複PO文請見諒!
  • 於 April 1, 2013 07:34 PM 回應 | 來源:123.241.54.64 | 刪除 | 設為隱藏 | 回覆
  • 8樓
    EJ大哥

    DEVIATION好像不能接模擬器
    我現在想先刷回原廠
    不知道該怎麼做?
  • 於 April 19, 2013 09:47 AM 回應 | 來源:114.27.155.237 | 刪除 | 設為隱藏
  • 可以的,只要用PPM模式使用音源線連接到USB模擬器就可以!
  • 版主 於 April 20, 2013 05:58 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 9樓
    喔喔 原來如此

    PPM模式裡面有一些設定數值 有需要設定或變更嗎?
  • 於 April 20, 2013 09:52 AM 回應 | 來源:114.27.33.215 | 刪除 | 設為隱藏
  • 預設值可以滿足一般需求,除非你要用更多頻道。
  • 版主 於 April 22, 2013 08:03 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 10樓
    EJ大哥

    RX2622V 遇到一個問題

    升降和副翼的行程過高 搖桿推到底時,會明顯感覺壓迫到主軸導致轉
    速變慢,調整RX2622V上的旋鈕,但都一樣,該如何調正? 謝謝
  • 於 April 28, 2013 01:54 PM 回應 | 來源:218.173.80.137 | 刪除 | 設為隱藏
  • 只能改變球頭位置,移到擺臂最內孔,但須注意擺臂干涉。
    新接收RS-2636也是一樣!
  • 版主 於 April 29, 2013 09:13 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 11樓
    EJ大哥,您上次說DEVO10伺服速度控制,在通道內容裡面有speed
    選項,預設是0不控制。

    我仔細翻找了遙控器只有在發射機選單裡第二項有通道內容檢視,進
    去後是顯示通道內容的數據,並沒辦法修改速度的選項

    模型選單裡
    1.模型設定
    2.輸出方向
    3.大小動與曲線
    4.微調
    5.行程量調整
    6.油門曲線
    7.螺距曲線
    8.熄火開關
    9.鎖尾感度
    10.十字盤設定
    11.失效保護
    12.指定切換開關
    13.程式混控
    14.計時器
    15.遙測規劃
    16.螢幕排列規劃

    發射機選單裡
    1.發射機規劃
    2.通道內容檢視
    3.遙測內容檢視

    我的DEVO10 韌體版本是 devo10-49e3120b5d86

    麻煩EJ大哥幫解惑 感謝
  • 於 May 25, 2013 07:58 AM 回應 | 來源:218.173.115.41 | 刪除 | 設為隱藏
  • 請先選用 增強模式 或 增強模式2 來設定才有速率控制。
  • 版主 於 May 26, 2013 10:03 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 12樓
    感謝EJ兄指點

    原來要選增強模式2

    再請問一下EJ兄,這裡面的一般模式,增強模式,增強模式2有甚麼
    差別?(在直升機的選擇上)
  • 於 May 27, 2013 09:17 AM 回應 | 來源:114.27.145.3 | 刪除 | 設為隱藏
  • 增強模式是原始Deviation使用的混控法,一般模式是簡化成一般遙控器介面,增強2則改良原始模式不夠直覺問題。
    增強模式1和2能互通,但一般模式少了些東西,由增強模式轉換成一般模式會有資料缺失問題,但反過來沒問題。
  • 版主 於 May 30, 2013 08:18 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 13樓
    EJ大哥:

    我最近在試裝RC燈
    一般接收機上的插孔電壓大約都5~6V
    故我將兩個藍色LED燈泡串聯接上,可以亮

    但是我將兩個紅色LED燈泡串聯,卻都不亮
    我試著將兩個紅色串成3個、四個,也都不亮

    另外又試了將200歐姆電阻先接在+極端,再接紅色LED燈泡,也是
    不亮

    想請教您這是哪邊出問題,感謝
  • 於 June 9, 2013 08:32 PM 回應 | 來源:218.173.116.202 | 刪除 | 設為隱藏
  • 標準接收使用5V,1S接收直接用鋰電電壓。

    公式就是 V=IR 而已,重點是怎麼抓數值。

    已知條件是:藍光(含白光和綠光)LED壓降是3V,其他超高亮LED壓降是2V,一般LED壓降是1.8V,所有的LED標準電流容量是20mA。

    5V驅動一顆LED沒問題,但要加一顆限流電阻才不會過電流燒掉,阻值算法是:
    藍光 (5V-3V) = 20mA * R → R=100歐姆
    高亮紅 (5V-2V) = 20mA * R → R=150歐姆

    以上是標準接法,超高亮LED(特別是藍光類)因為亮度過高,只要微弱電壓就會開始發光,因此串聯兩顆用5V也能點亮,只是亮度較低。
    5V直接接一顆紅光LED也會亮,但未接限流電阻應該很快就燒了,你在串聯其他LED還是不會亮,應該先量量看哪顆燒了。
  • 版主 於 June 10, 2013 08:26 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 14樓
    感謝感謝,受教了

    原來有一顆壞掉

    EJ大哥,在請問一下,那個士兵和飛行員的人偶是在哪裡買呢?好像不
    好找
  • 於 June 11, 2013 06:06 PM 回應 | 來源:114.27.37.26 | 刪除 | 設為隱藏
  • 那是UH-1H上面附的四個小人,因為只用掉前面駕駛員,後面槍手拿到AH-1W當駕駛員!
  • 版主 於 June 12, 2013 10:36 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆