2014/04/30

全員KO (Kbar Occupied)

有了 KBar 之後,華記陀螺如何看得上眼,延續上回超便宜 KBar 改造經驗,毫不猶豫把手上作為性能比對的最後一台華科爾陀螺也拆了,這次選用宇宙無敵便宜的無燈版黑殼 KBar 改裝,整體成本幾乎只有 GY280RX 的三分之一。

黑膠版的特色是 CPU 和陀螺晶片有灌膠,大概是缺乏自信怕被人看穿用甚麼料吧!即使如此,陀螺晶片尺寸明顯比雙燈版 KBar 小一點,可以想見這顆陀螺會便宜的原因,應該是使用更廉價的晶片吧!

不管他,能飛就是王道,依照前次經驗改下去。還好手上這顆環氧樹脂灌得不多,訊號接點都沒沾到膠,乾淨好焊接。和雙燈版比起來少了兩顆電阻的阻礙,因此 1.25 連接器可以從頭到尾黏在一起,加工起來更方便。

PS. 忽然看到 1.25mm 連接器的正名帖,原來他不是 Mini 也不是 Micro JST,而是叫做 Molex PicoBlade,而1.5mm 的叫做 JST-ZH,有興趣的人可以參考這篇:"JST" connector confusion - the real story

有了上回經驗,這次約略只花了一小時就改好了,重量5.1克,和原本帶殼的體積真是天差地遠。

紅色快樂鳥換腦工程很快完工,升壓器懶得拆解直接隱身於電變和機身中間的縫隙中,幾乎忘了它的存在。

改裝很快,但設定參數存在 KBar 裡面,因此設定項目要全部重來,當然這對我來說已是駕輕就熟的事,先在發射機上抄自 KBar 1號機,再來按部就班設定就好了。

只是設定過程怪怪的,明明同樣的東西,為何發射端的尾舵方向必須反向才能正確運作,因應尾舵反向,接收機安裝方向要設定成正面朝下但接點朝前,這又和前一顆不一樣。雖然心中狐疑,但陀螺運作正常,試飛也能穩穩地停懸,唯一怪的地方是自旋沒有自動補償,或是說自旋補償不正確,自旋幾下旋翼平面就開始偏移,像極了華科爾陀螺儀的死樣!

反覆設定還是一樣,開始懷疑這顆便宜黑爸有問題,不囉嗦,回家馬上換上另一顆新的雙燈版 KBar,又重複一次安裝及設定程序。怪了,還是一樣,試了又試,一個多星期的反覆測試竟然一點進展的沒有!

眼前結果讓我把嫌犯指向機子本身。

這台紅色快樂鳥裝的是浙商的超有力馬達,因 KV 值太高所以搭配 9T 銅齒,可能齒模形狀不佳,銅齒磨損嚴重,機身上佈滿一層銅屑,機身震動不小。

換新銅齒,重新整理傳動系統,結果震動還是不小,自旋修正還是糟糕。

懷疑過尾管龜裂尾軸扭轉,重整後也是無效。其他機子扭轉可不比這台小,尤其是這台綠鳥最是誇張,尾軸斜成這樣自旋還是很漂亮,早期 GY280的影片就是在這種狀況下拍的。

懷疑沿襲自 4G6 時代的老舊伺服機線性不一致、運轉有抖動,四顆伺服機全換新了還是沒改善。

最後找不到頭緒,連十字盤定位器磨損都成為懷疑的對象。


換了機身、換新十字盤,結果當然沒變,自旋偏移依舊。

整台硬體幾乎全換新還是無解,一個多月的嘗試錯誤消磨掉我的自信,過去曾說 V120 沒有解決不了的問題,這回真的完全卡關了!

有這問題的人並不只我一人,080 大大比我慘,他唯一的一台 V120 也是這樣,害得他兩個多星期都不敢飛,絕望的在 RCTW 貼文。

就在我無路可走決定再敗一顆 GY280RX 來比對的一個周末清晨,看到 080 的無助,突然激起我的鬥志,一定要再徹底的研究一下才甘心。

找了一顆小風扇,上面放個平板,再把直升機綁在上面,這樣就能自由轉動機身,模擬自旋動作,觀察陀螺儀如何修正。

開油門後不動發射機,轉動直升機時可以聽到十字盤有輕微規律的修正聲音,比對其他正常機子也是如此,看來是有自動修正的。(網路上有人傳言若十字盤感度低於多少,則自旋修正會無效,可我這台設15而已,顯然只是網路謠言)

當我推方向舵時有趣的現象發生了,當我推右滿舵不會影響十字盤,但推左滿舵時,十字盤就開始累積傾斜,症狀就如同飛行時的偏移一樣,難怪停懸或航道都正常,唯有自旋出問題!

好了,問題找到了,那到底原因是甚麼?如何解決呢?

嗯,我也不知道,盲目地調了所有跟十字盤有關的參數,還是無解!

既然找到問題點,還是到戶外實際飛起來再看看了。

就在我要起飛的時候才發現尾舵機修正方向相反了,怪怪,先前都沒動這些設定啊。

用藍芽進 Vistabi 設定,忽然發現十字盤參數不對勁,伺服機距離錯誤,連十字盤排列都消失了!


雖然詭異但心中燃起一線希望,想必就是參數錯亂才讓自旋出問題吧!

重設參數,連發射機上的尾舵也要反向,整體運作才正常。

終於,流下感動的眼淚,他正常了!

使用自動微調修正後,自旋接近完美演出!

繞了一大圈,原來竟是 VBar 設定過程出錯造成的,080 大大經我提示後重新設定 GY280RX 也恢復正常了,真是美好的一天。

經過 zidane0623 大大提示終於發現問題根源了,原來 Vbar 正面朝下安裝時,只要用藍芽設定基本參數就會出問題,用電腦USB設定則沒事!

這明顯是 Vbar App 的 bug,搜尋過後發現2013年就有人在APP上反映過,但迄今沒有修正,也少有人討論,頂多問說為什麼尾舵修正方向錯誤而已。(我猜這時候參數設定就出問題了)

如果像我這種處處自己想辦法的人就慘了,天才的我把接收機安裝方向設定成插頭朝前(反轉180度),再反轉發射機尾舵方向就能飛了,停懸或航道飛行都很漂亮,唯獨自旋修正錯誤這個問題嚴重,小機就算了,大台直升機因此而摔下來可是很危險的。

哀,又上了一堂課,還好精神沒白花,除了更了解這顆陀螺特性外,意外的發現過去我從沒啟動自動微調功能!

咦,我不是早就依照前輩指示按部就班設定過了嗎?那麼以前開啟的是甚麼呢?

記得當初打開尾舵最優化,果然幫我把左右自旋速度調到一致。那麼十字盤也是,我也打開最優化,讓他自動修正,自以為這樣就做完自動微調了。

因為 KBar 問題尋尋覓覓,看見 lliu0130 大大精闢的微調說明,忽然發現他說的自動微調看起來很陌生,在電腦上可以清楚看到,但我習慣用手機設定,甚至不曾進入這選單!

終於見識到自動微調的威力,過去自旋還會慢慢跑掉,現在幾乎可以停在原地不停自轉,算是這場意外事件的額外收穫吧!

lliu0130 的文章真的非常精闢入理,各項參數有詳盡的原理與解說,省去我們自己嘗試錯誤的冤枉路,非常值得參考!

http://www.x3d-club.com/content.php?c=10&mode=topic&f=1&t=21

這次事件也讓我更深入研究機體對自旋補償的影響,看過許多人對自旋欠佳的解決方法不外是排除震動、接收機水平放置、調整重心這三種,這些我都試過,但我有不同看法。

震動一直是三軸陀螺儀最大的問題,但是看看我的震動紀錄,幾乎每一台都超過4000,雖然這數值是飛3D的結果,但是對比其他人覺得超過2000就事態嚴重的看法顯然過度緊張。

另外重心的影響有限,前面影片裡,紅鳥的重心稍微偏後,自旋還是很漂亮。

接收機水平影響也有限,因為 VBar 會維持傾斜角度,只要偏角固定,尾舵打下去他就固定這個角度旋轉,所以 Vbar 特別容易做洗碗公的動作。某次摔機過後又飛了好一陣子,開始覺得動作怪怪的,拆開頭罩才發現雙面膠脫落,整個接收機傾斜45度掛在那裏晃來晃去,這個樣子還能飛,可見 Vbar 有多厲害!

至此心中大石終於放下,有這麼多台可以輪替,終於可以盡情地飛、放心地摔!