2015/03/26

重改 V120

話說在前頭,重改不是我的風格,這是幫朋友改的,藉這個機會讓我體驗過去沒有碰過的世界!

這台從 2014 七月幫他組好骨架開始,到現在都沒好好飛過,真是命運多舛的一台機子!

重改的代價很高,動力不足、精度不足、強度不足,只有銀子花得多、時間花得久、問題出得多、調整曠日廢時!

還有,為了搞這台機子,讓七年來對直升機熱情不減的我完全失去飛行的慾望,從過年前開始,老是有顆石頭懸在那裡,我的四台鳥機隨便調都飛得超級好,但遇到這台就沒轍了,心情很沮喪,偏偏不是自己的機子,沒辦法做全面性的實驗。於是常常帶著苦惱入眠,清晨醒來根本不想碰RC,只想趕快逃離這苦難,就差沒出家當和尚去!

歸咎原因,這不是自己的機子,無法像親人那樣無限制投入,馬達沒力就換一顆,機身太重就拆掉,懷疑零件有問題馬上換掉,就算整機全換也很開心!可是帶別人的孩子就不同了,如果問題沒解決,或是效果不是很好,那到底還要投入多少心力呢?這台就是這樣!

最早我只幫他組好120機身加上碳纖增高架、金屬十字盤、原廠伺服機、尾管、尾總成和尾離合器。

隔了半年聽說裝了130X接收後只飛一次就撞天花板,於是想改KBAR看看會不會比較好!

拿到時又改變了一些,馬達是 HP08-2S、尾巴被換成130X的金屬槳夾、滑套及擺臂,尾伺服用 ADS-303 金屬齒伺服機,腳架用 Trex250,旋翼用九鷹180 槳,看起來很威猛!

KBAR 就用最新的黃金版(可以側裝款)來改,因為朋友用哀鳳沒辦法用藍牙,所以保留 USB 插座,安裝於碳纖底座上。

這個結構算是簡潔,只要拆6根螺絲和伺服插頭就能上下分離,維修和調整都算便利!

組裝好之後,含320mah/2S電池共重129克,嗯,真是一個大胖子!

胖子飛起來問題很多,尾巴抖動、主旋翼抖動、震動極大、動力不足、尾巴會甩尾,在這種情形下 KBAR 也怪怪的,完全沒有穩定的感覺!

問題只能一項一項慢慢解決!

最嚴重的是尾巴,一開始發現尾滑套阻力極大滑動不順,排除完還是震到酥麻,怎麼平衡都沒用。最後整組換掉,換回原廠塑膠件才勉強平衡出震動小的尾巴。結論是:金屬槳夾、金屬滑套、130X的擺臂都是麻煩製造者,間隙大又容易產生震動。

這顆 HP08-2S 動力似乎不怎麼夠,主旋翼最高轉速只有 5000rpm,比我的任一台 1S 機都不如,低轉速的不良後果非常多,為了讓超重的機身保有爬升力,只好保留大螺距,可以想見的後果就是極限操作時會磨十字盤,恐怕很快就產生大間隙。

大螺距也深深影響鎖尾效能,因轉速低扭力大,尾槳需要極大螺距來平衡,裝了離合器很容易打滑,加大摩擦力則橡膠又會磨到齒輪。最後只好拆掉離合器,將來只能盡量避免摔機了!

還有低轉速產生很多碎震,而且對槳的平衡和對稱性要求更高,否則很容易讓機身不斷搖晃。(高轉速震動綿密而且明顯,比較容易抓問題),換成130X子彈槳後震動少了,另外又把橫軸螺絲退出一點,讓減震橡膠軟一點,如此比較容易吸震。結論是九鷹槳不是很好用。

即使如此處理,調整 KBAR 仍然讓我頭疼,很難調到又穩又不搖晃的境界。

最後只好幫他做個頭罩,把 V120 的圖檔放大120%,最後減到含電池重 120 克,飛起來比較有力一些。

為了鎖尾花費很長很長的時間來調整,最嚴重的是尾巴抖動和大螺距反應慢的問題。不管尾感度調多低都會左右擺動,尾巴重建後稍微好一點,但瞬間大螺距還是不行。

為此反覆調整 KBAR 尾巴參數,連 PID 都要動手才讓他盡量跟手,但是輕微抖動就管不了了。

結論是那顆 ADS330 間隙太大,齒輪間隙大、軸心超長搖動大、和擺臂結合的間隙都很大,完全不明白尾舵用金屬齒的意義在哪,總之這顆伺服機產生許多問題,讓我痛苦不堪!(還包括線頭偶爾不過電,還好及時發現換掉沒有摔機)

還好我可以把藍牙模組直接掛在機身上,後來都掛著邊飛邊調,不然繁瑣的調機過程早讓我退模了!

現在終於明白我很少碰到然而許多人卻曾經遭遇的痛苦,明明同樣的陀螺、同樣的調教卻有這麼多差異,對比我無比成功的 V120,發現其間最大的差異是:重量太重、轉速太低!

重量絕對是性能殺手,而且不只是推力減少這麼單純,還會讓震動放大、鎖尾變差、陀螺儀性能無法發揮。

轉速過低也會讓震動變大、鎖尾變差,為了維持能飛只好降低感度,結果陀螺儀性能也是無法發揮。

兩者相加只是讓問題更加嚴重,把原本 V120 的優點全部抵銷,不僅性能差,而且摔機後損壞肯定會更大!

既然如此為何有人改到120克還是飛得好好的?

其實馬達在這裏面扮演重要腳色,曾有外國朋友改得和這台幾乎一樣,問我為何機身一直搖不停,排除過程把整台機子的軸和軸承全換新、傳動系統也調到滑順無比,卻還是震動大而且停旋搖晃!最後發現馬達軸承磨損以至於重負載會震動,換馬達軸承就治好了。

這台的馬達不是我裝的,沒有拆開或換過,手邊也沒有多餘馬達可以試試看,隱約感覺他也是麻煩製造者!

實際飛起來因為質量大、動力小確實有大機的錯覺,只是總覺得飛起來鈍鈍的。飛完這台換飛我的 V120 感覺像開完卡車換上跑車的差異那麼大,輕輕撥動螺距就讓機子活潑跳躍,搖桿打到哪機身就翻到哪,非常跟手!

我認為這台和大型機的差異主要在精度,原本 V120 設計的目的就沒有要推這麼重的機身,粗糙的精度還應付得了原來重量,但是機身變重後,間隙應該會讓操控產生遲滯感,不只是操控變鈍,要準確控制更有些難度。還好動力弱速度慢,加上一些前置量來操控還過得去。

120級的小機還是控制在100克比較適合,動力強勁、結構負擔輕、摔機受損較輕!

還好幾個月的試飛期間沒有摔到半次,只是金屬A傘齒平白把主齒輪的斜齒磨花了,既然離合器都拆了,金屬齒也不必用了,還能減少震動和摩擦呢!

倒是測試期間飛自己的機子還是摔得七葷八素,終於明白,其實只要我小心飛也是可以不摔機的啊!

這裡節錄我的四台鳥機和這台的 Vstabi 設定值,剛剛才發現拍影片時尾感度改完沒儲存,難怪還是一直抖,或許再降一點就不抖了!

機號Greenyellowred2S
陀螺儀GY280RXGY280RX黑Kbar雙燈Kbar黃金Kbar
主旋轉翼風格Style4040404061
main rotor敏捷度Agility140120140140120
陀螺增益Gyro gain2030203030
參數-無控制作用區RC Deadband52225
參數-升降舵預設補償Elev. Precompensation88888
模擬副翼Paddle Simulation0002020
參數-指數Expo00000
控制迴路-升降舵Control loop - Elevator8060727075
控制迴路-副翼Control loop - Aileron8060737073
尾部旋轉翼偏航比率Yaw Rate100100100100100
tail rotor陀螺增益Gyro gain2944272127
參數-無控制作用區RC Deadband555515
參數-加速度Acceleration55556065100
參數-P增益P Gain8080808070
參數-I增益I Gain6060606055
參數-停止增益AStop gain A2528252326
參數-停止增益BStop gain B2528252326
參數-指數Expo00000
扭距預設補償-螺距總距Torque Comp.-Collective2524302312
扭距預設補償-循環Torque Comp.-Cyclic8109910
扭距預設補償-零螺距Zero Col.00000
控制迴路-1Control loop1113301319
控制迴路-25071103412
接收機設定接收機模式VBar hookup獨立通道獨立通道1或21或21或2
螺距總距Collective666
副翼Aileron222
升降舵Elevator333
尾部Tail444
電調/油門ESC/Throttle111
輔助/陀螺儀Aux/Gyro555
傳感器安裝方向Sensor mountiongUBUBDBDBDB
轉動方向Main rotor directionCWCWCWCWCW
十字盤十字盤類型Swashplate typeH3H3H3H3H3
鏈接種類-幾何修正Linkage type-Geometry correctionyesyesyesyesyes
鏈接種類-舵機種類Linkage type-Digital Servos數碼數碼數碼數碼數碼
行程及反應-循環環Travels and reactions-Cyclic Ring1001001008585
行程及反應-爆發力Travels and reactions-Pitch pump506050600
螺距方向Collective direction
舵機舵機方向Servo directionsNNRNNRNNRNNRRNR
修定十字盤水平Lavel swashplate-20,-50,-1528,-13,-915,4,2517,-18,10-21,26,11
螺距總距螺旋總行程量Collective travel85807010076
循環循環螺距84738110953
尾部尾舵機形式servo type92549254925492549254
Tail servo adjustment尾舵機方向Tail directionNNNNR
逆時針CCW8080748072
順時針CW100110748076

人生就是這樣,有人繞了世界一圈,到處工作移民賺錢,最後又回到老家的懷抱!

到現在還是不明白,為何要把3D直升機搞到那麼重,只為好看卻對飛行一點幫助也沒有!


後記:

後來張無忌拿來一顆大了一號的 Spin 1610-8000 馬達,轉速超過 6000rpm,聲音嚇人當然震動也大些,測轉速時需要鼓起勇氣靠近旋翼,深怕軸承受不了射槳。還好後來胡亂飛也沒事,幸好當初有遠見先換上日製軸承!

動力夠了,機子超重也沒問題,驚人的6000rpm更讓他動如脫兔,完全擺脫先前柔弱的困境。

不過隨著轉速提升震動也放大了,原本機身搖晃和抖尾的症頭是更加嚴重了,感度降到底的還是又抖又搖。

調到束手無策時,重新檢視整體配置,忽然才發現問題癥結,原來是整串伺服線不夠穩固,飛行中的晃動會傳到 KBar,難怪怎麼調都沒用。

把線綁好在機身上,起飛後再也沒有奇怪的晃動感了,感動到差點哭出來,原來就是這個讓我陷入幾個月的低潮期!

交機時聽張無忌說打算把KBar和馬達移植到別台機子去,蛤,辛苦這麼久調出來的機子竟然..竟然...

臨走時已精神恍惚,連藍芽和一顆新電池都留在現場忘了帶回來...