2013/01/17

130117 2013小事記





1/2  原廠重繞線馬達可以飛得這麼暴力!



1/16  NANO 改無刷, XP3A, BLHeli902, 9T銅齒, 29.7克。




1/17  NANO 100%油門, 0螺距:5900rpm, 42%螺距:3800rpm,原廠電池3D:2'30+航線1"00,殘電3.72V,鎖尾OK。

1/18  NANO Scale 會影響伺服機真實行程量,但伺服訊號永在 1ms~2ms 內,150% 行程量略小於 2ms。馬達完全等比例於 0~100%,>100% 的比例只讓搖桿提早到達油門 100%,末段超過部分無作用。


1/19 人生難免有波折,敞開胸懷去面對!

1/20 改變老婆的一句話:錢賺了不花會阻礙經濟發展!(終於換了一支手機)

1/21 漫漫長夜終得研究智慧手機的功能,mcool不用好朋友也能上網了。
我的APN設定,mcool 299吃到飽(贈送150免費點數剛好拿去付KKBOX月費149)


1/22  回不去了,KKBox音樂太豐富,整理得太好了。

1/26  一連幾晚聽KK,光KK就吃掉1.5G傳輸量,這時慶幸有吃到飽。

1/29  終於可以早飛了,NANO改無刷只是不怕燒馬達,動力沒有亮點。

1/30  DEVO換上2801搖桿頭,桿長縮短許多,3D速度更快。

1/30  換上 2801 短搖桿 (右邊有銳利化)


1/31  還是 120 好飛,KBDD 槳比 130X 槳更強悍一點,可以連續隨意鐘擺。

2/1  4mm鋁條自制尾軸固定塊for離合器,鑽頭夠利的話,幾分鐘就做好了。


2/3  全面更新KDBB槳 (紫光機王拍的照片)






2/5  前腳很容易從根部斷掉,全面預防性補強。



2/9  新年快樂!


2/9  下雨天在家孵快樂鳥!



2/10  團拜!


2/10  今年本命犯太歲,事情總有些波折。


2/12  誰說大機比較省,EP200 電池老舊救急無力輕摔草地,主軸瞬間彎曲,禁不起一丁點意外,就像在空中拋接高腳玻璃杯一樣,一不小心就玩完了。回家不知要花多少寶貴的工時更換及調整,就算主軸一根1塊錢還是貴死了,因為寶貴的假期和心情無價,不像小機可以一天摔個十幾回然後帶著笑意回家!

2/14  V120 自從軸不歪齒不掃後,最大的問題出在馬達上,原廠馬達摔久會掉磁鐵,摔重一點或是摔在硬地則馬達銅齒很容易脫落,今天把原廠和浙商馬達齒都摔滑了,雖然機身還撐得住,但沒銅齒就不能飛,真是沒齒難忘!

2/16  紅鳥尾部大整理,尾軸拉直是基本功夫,T頭彎曲才是難纏,但是喬正之後,尾槳配重拆除後竟是一點震動共振都沒有,鎖尾抖動問題完全消除。

2/18  RX-2622V/D+Spin 馬達零螺距100%油門轉速5050,Scale75~175完全沒改變轉速,低到70轉速才開始降低,可見Deviation伺服輸出和以前並沒有多少差別,不懂為何有人說Scale要加大,馬達轉速才能完全釋放,才能和DEVO時的100%一樣!(以前油門也是75%馬達即達到100%轉速)

2/20  機子飛太久,伺服機早已"魚累累",黃鳥右後伺服末段特大,綠鳥前伺服中斷跳空尾伺服左右不均,紅鳥尾伺服抖動範圍超過1/3,難怪都飛不準,還是乖乖換新了。

2/24  怪哉,同樣 RX-2622V,2801 和 Devo 竟有不同特性!
2801 十字盤 Trvadj 大於 100 則搖桿末段出現空窗,行程設越大則空窗越大;尾伺服則和接收 VR 設定的行程量有關,超過部分也有空窗。
Devo 接收尾伺服和 2801 相同,但十字盤很怪,Trvadj<70 則正常,>70 則搖桿末段無空窗但伺服機會回跑再到底,Truadj 設為 +100% 的時候便很明顯,當搖桿輸出超過 +70 的時候,十字盤會反向拉回一點,到達 +80 的時候才正向跑。
這特性在熄火的時候看比較明顯(陀螺儀未動作),陀螺啟動正常飛行的時候也有相同特性, 70~80% 的地方是反向的。


2/25  XP開機只剩底圖,強制執行任一程式就凍結,只剩安全模式能開啟。奮鬥一天結是中了毒,還無法排除。

2/26  進安全模式掃毒,終於能開機了,但...網路卡不會動。移除驅動再重新安裝終於復原了。

2/28  三隻風霜老鳥在我摧殘下已顯老態,紅鳥摔斷電源線&馬達外殼和軸心分離、綠鳥掉磁鐵、黃鳥掉銅齒。

3/2  紅鳥摔斷馬達線、黃鳥摔斷傳動軸。6顆電可以摔次15,看來我分明是在摔飛機而不是飛飛機。以我的飛法,平均一顆電池約摔1~2次,依此推論,若一顆電池平均使用100次,那機子可摔150次。我共有6顆電池3台機子,初步推估每台都摔300次,間隙越來越大,要飛得準確越來越難了!

3/3  頭罩摔到這樣,機子沒壞,還能繼續飛!


3/10  老朽的十字盤,摔到骨肉分離,其他地方都沒壞。


3/10  草地上飛也有隱憂,動不動就捲草,還好有離合器頂著!


3/17  又一次全軍覆沒,黃鳥十字盤分離、綠鳥斷傳動軸、紅鳥摔掉馬達外殼,哀,齒輪不掃後,盡是出現離奇的損壞情形。

3/25  P日終於來臨了,未來會有一段忙碌的日子!

3/26  終於知道十字盤後面兩顆伺服機,為何每每在主旋翼遇到重擊時便會自動脫離以免掃齒!
這麼神奇的密技肇因於製造公差,機身中隔板厚度 1.24mm,但後面伺服機固定蓋中間槽寬只有 1.1~1.15mm 左右,強塞入機身時自然腿開開,伺服機固定插銷無法完全密合,重擊時很容易脫落,如果擺臂鎖在最內孔,甚至不會掃伺服機齒輪。
這麼"思慮周密"的設計一定要讚一個,華科爾你太強了!(全新零件組裝不起來才熊熊發現這等密技)

全新的伺服機固定蓋塞不進去,硬塞的結果腿就開開了,連碳纖棒都被拗彎了!



3/27  開始組裝 2S V120,零件一大包,還是缺好幾樣。

4/11  花了兩個星期才組好一台,投入海量人力真是不敷成本,下次還是買整機來改比較省事!

4/12  HP08-2S+XP12A+10T 銅齒,最高轉速 5280rpm,螺距 10 度 4170rpm。


4/17  V120 鐘擺時機身會抖動、鐘擺角度很難抓,歸納原因不是機身太軟,而是前伺服機固定方法不好,受力時會前後轉動,改變升降舵控制量。簡單加一根拐杖就能固定前伺服機,機身變得硬梆梆,升降控制終於精準了!


4/19  比對手上發射機,先前 2622V/D 十字盤線性不佳問題,在 2622V 也是一樣的情形,但 2636V 就改正了。
2636V 大致上還是跟 2622V 一樣特性,同樣的設定參數但伺服機速度明顯快了很多,包括尾伺服機都要降 D/R 減速使用,翻滾速度仍然快了許多,動作看起來更俐落!

4/21  第一次在停車場飛,壓力真大,只敢翻滾和簡單鐘擺,至少可以在風雨中放電!

4/23  等了半年多,R-Day 終於來了,進入備戰狀態!

4/28  竹北高鐵旁的愛心花園


4/28  原廠馬達就這麼猛了,還需要 2S 嗎?



5/5  KDBB 太脆弱,逐漸汰換中!


5/12  終於弄清楚 RX-2636 的六軸陀螺,搖桿撥到哪十字盤就動到哪,這就是所謂的六軸? 所以停懸放手時,十字盤一定回中,這時和接收機有沒有水平完全沒有關係,只能用十字盤拉桿調整偏移程度。自旋就和接收水平息息相關,只要接收歪了一點,十字盤會累積修正量直到停止轉動才回中,而偏移速度由十字盤感度決定 (Ele/ail Gain),目前把感度調到最低,此時陀螺還是有微量介入,偏移量少了,似乎比較好飛。

5/13  RX-2636 飛起來未如想像中難飛,影片中看來和 RX-2622 差距不大,除了停旋外沒有改變飛行習慣!


5/14  忘了說,2S ESC 出來的 5V 直接灌入接收機不須降壓,接收的升壓電路通常也能降壓(但降壓電路不一定能升壓),長時間使用接收機並沒有發熱。5V 的好處是伺服機跑更快了,原本RX-2636就飛快的伺服機速度,加上 5V 更凌厲!

5/25 終於把 Dfuse 1.7 安裝到Win8-64bit,setup後Dfuse無法驅動,要自己到裝置管理員裡面把打問號的Dfuse手動更新驅動程式,驅動在安裝資料夾裡面C:\Program Files\devention Upgrade Tools\Driver\x64。安裝好Deviation V3.1,介面越來越合理了。

6/30  發現竹科大草坪


6/30  穿樹好好玩



6/30  摔成肉餅臉


7/14  斷頭


7/28  劈成豬頭


7/28  摔到VR掉一顆


8/22  原來 RX-2636 六軸陀螺不是只會回中干擾飛行 (舊思維得到的結論),而是十字盤感度越大回中越少,大於12點鐘後幾乎不見回中,可以和RX-2622一樣保持飛行姿態。


8/22  感度12點鐘,十字盤不再回中了!


8/15  用5mm珍珠板自製Zagi三角翼


翼展60cm


Kfm-4高浮力對稱翼型


2204-1500kv馬達配7060槳,10A電變,3.7g伺服機


空重133克,外加7.4V 850mah電池50克


8/19  第一天試飛結果不差,需要適應三角翼特性,動作不能太大



9/7  加掛 Eagle A3 Pro 三軸陀螺,改 3S 供電,6X5E 槳



9/10  重遊海山漁港,現在功力更上一層樓,強風中後退飛行依舊穩健



9/29 香山濕地寬廣平靜,朝山陸橋居高臨下是絕佳觀景平台,看三角翼緩慢平順滑過眼前,好比自在的飛鳥,暢快!

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