![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-oMxbA4AF6cN7hHeLb0dtoqhDIazgM1XoP8x0GCHLCxGX8vjg-w2gIYZjxLrz49W6ECY5uqfq6FBcC8P5JSGUUx4KU9eQOTljQjbnNtuy-re27OEn9Sgk5-bgfMfz4ef0FKPbad488U0/s1600/101123-1.jpg)
自從嚐到華科爾三軸陀螺的甜頭後,不安分的靈魂又慢慢甦醒,想像三軸陀螺儀能幹甚麼好事,第一個最簡單的應用就是裝到飛機上!
由於飛機不用 CCPM,所以挑固定螺距的接收機來改才行,既然我的 mini Pluma 只有 70 克,當然拿 V120D01 的接收 RX-2433V 來裝才適合。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9S7fL073AbFcJSnSG-ecAWjpMQhMC74uQBpfVtmeGe5tNJwMmbahNmZZyS0s8cbiNOYGNyXZRUi7ChIW8QxL4mI68N-_aFAu0DMzTVE7xZIkQPi16cjSfeyVdIfgr8g3lDMGjKExHrvw/s1600/101123-2.jpg)
安裝沒甚麼困難,接收機平貼機腹就好了,陀螺修正方向不像直升機那麼沒彈性,至少伺服擺臂可以換方向安裝。
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安裝沒甚麼困難,接收機平貼機腹就好了,陀螺修正方向不像直升機那麼沒彈性,至少伺服擺臂可以換方向安裝。
比較麻煩的是尾伺服訊號是數位伺服機的等級,原本這台 Pluma 裝了藍箭的 2.5 克類比伺服機一定會燒掉,所以才有上週跟往事乾杯那個分屍案件,為的就是拆舊機上便宜的 2.5 克伺服機,只要藍箭 1/3 價格但卻類比數位訊號通吃。
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這台自製的 mini-Pluma 已經有點老舊,摔到 EPP 變軟、補丁補強一大堆、還有機身間隙和變形,早已不如新機當時的輕盈和準確,越飛越不優雅!
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這台自製的 mini-Pluma 已經有點老舊,摔到 EPP 變軟、補丁補強一大堆、還有機身間隙和變形,早已不如新機當時的輕盈和準確,越飛越不優雅!
現在就看三軸陀螺儀能否讓他起死回生吧!
飛起來完全不一樣的手感,三軸陀螺作用後好像把機子放大了一倍的穩重,還順便彌補了我這台機子的缺陷,所以飛起來比以前輕鬆很多,航線姿態優雅穩定,不會有過度靈敏的反應。
然而缺點還是不少,像 RX-2433V 雖然有三軸陀螺儀,也有獨立的感度旋鈕,但發射機上完全沒得調整,果然是給入門使用的。
另外這些四動小機的伺服機動作量都很小,即使我把伺服擺臂裝到最外孔、舵角片裝在最內孔,EXT 調最大,動作量還是比以往少了快一半,所以飛起來沒有 3D 機的快感,反而比較接近一般飛機動態的感覺。
還好尾舵還有足夠的舵量,過去這台側飛容易擺過頭的缺點現在完全不見了,影片裡面只要保持足夠油門,機子就會持續側飛,簡單太多了!
有空再想辦法把升降和副翼舵量加大,看看他會不會自己停懸(現在還有點不穩)。
還有不知是我的舵面太軟還是接收機安裝位置太軟,打完舵放手後機身會稍微回彈,所以要讓機子轉過頭一些再放手。
倒是發現陀螺感度小於10點鐘方向就等於沒有作用,過去在測試 4G6S 時曾經注意到,現在則是非常明顯,因為有陀螺和沒陀螺飛起來完全不同。
因為目前舵量太小,所以感度只調在10點鐘方向,調大一些會更穩但可用舵量會更小,3D機翻滾速度會慢到難以接受的程度。
或許有些人不喜歡電子裝置過度介入的感覺,但一顆小接收就能讓一台敏感又神經的機子變得柔順聽話,這不失為一種幫機子升級加值的方法,讓我不用分心在機械問題,而可專注在純飛行上,花小錢就有高級機種的能力。
就像二十年前很少人能把直升機飛好,但現在有了超強陀螺儀加持後,大家都能輕鬆成為直升機飛行高手,這不也是電子產品高度介入的結果嗎!
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzVak8MpAG9G_gtfzYsAtd54U4_BLFBpsnsJoH0n96p6Y1wsDoGzoFM9kRB-wOS9Cwfg5plFsKaNbNI6zZ-ornuCmuUjiEigZ3ygzlu0XpXePglJ3AT59uBT8XVUcOQnvOG2jRWtX-TEU/s1600/101123-4.jpg)
其實飛機裝陀螺只是好玩而已,真正的目的還在慢慢孵化中。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhluona8_YBuQ6a1EW0TZs-yTzwDMhfdIpZ0BoeOHc4PxzHVJ32hSkgEQUCofn2IRHUINFB8mvzdCyZqyWQ6nbmKIvD8FwPkscdOzMm5ElQr2R9e4udpblVWMW_OHLIlwdh_PnWMOOuHJk/s1600/101123-5.jpg)
同一時間也還持續移交整備中,眼鏡蛇很快就修好了,只是摔多了螺絲越來越鬆馳,飛一趟會掉好幾根螺絲。
打算買一些 1.6mm 長螺絲來替換現有的 1.4mm 螺絲,希望他能繼續撐下去。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicVK-LbM8hWo5eoJuCOFKuDN_CbqWbTPNhFvZlOjqbYN2lZUTsil7iEU7vac3IrKH7OvULvkEBN2Jl_mR_XLOSZp3o0NSNkauQUKpb1AHYGdAHAkUZrALfd_ENfERDQ2dPK0mH41tERFQ/s1600/101123-6.jpg)
今天剛把大大顆的 EP200 無刷馬達塞進 UH-1H,等新電變到手再試運轉看看會不會太超過。
飛起來完全不一樣的手感,三軸陀螺作用後好像把機子放大了一倍的穩重,還順便彌補了我這台機子的缺陷,所以飛起來比以前輕鬆很多,航線姿態優雅穩定,不會有過度靈敏的反應。
然而缺點還是不少,像 RX-2433V 雖然有三軸陀螺儀,也有獨立的感度旋鈕,但發射機上完全沒得調整,果然是給入門使用的。
另外這些四動小機的伺服機動作量都很小,即使我把伺服擺臂裝到最外孔、舵角片裝在最內孔,EXT 調最大,動作量還是比以往少了快一半,所以飛起來沒有 3D 機的快感,反而比較接近一般飛機動態的感覺。
還好尾舵還有足夠的舵量,過去這台側飛容易擺過頭的缺點現在完全不見了,影片裡面只要保持足夠油門,機子就會持續側飛,簡單太多了!
有空再想辦法把升降和副翼舵量加大,看看他會不會自己停懸(現在還有點不穩)。
還有不知是我的舵面太軟還是接收機安裝位置太軟,打完舵放手後機身會稍微回彈,所以要讓機子轉過頭一些再放手。
倒是發現陀螺感度小於10點鐘方向就等於沒有作用,過去在測試 4G6S 時曾經注意到,現在則是非常明顯,因為有陀螺和沒陀螺飛起來完全不同。
因為目前舵量太小,所以感度只調在10點鐘方向,調大一些會更穩但可用舵量會更小,3D機翻滾速度會慢到難以接受的程度。
或許有些人不喜歡電子裝置過度介入的感覺,但一顆小接收就能讓一台敏感又神經的機子變得柔順聽話,這不失為一種幫機子升級加值的方法,讓我不用分心在機械問題,而可專注在純飛行上,花小錢就有高級機種的能力。
就像二十年前很少人能把直升機飛好,但現在有了超強陀螺儀加持後,大家都能輕鬆成為直升機飛行高手,這不也是電子產品高度介入的結果嗎!
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzVak8MpAG9G_gtfzYsAtd54U4_BLFBpsnsJoH0n96p6Y1wsDoGzoFM9kRB-wOS9Cwfg5plFsKaNbNI6zZ-ornuCmuUjiEigZ3ygzlu0XpXePglJ3AT59uBT8XVUcOQnvOG2jRWtX-TEU/s1600/101123-4.jpg)
其實飛機裝陀螺只是好玩而已,真正的目的還在慢慢孵化中。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhluona8_YBuQ6a1EW0TZs-yTzwDMhfdIpZ0BoeOHc4PxzHVJ32hSkgEQUCofn2IRHUINFB8mvzdCyZqyWQ6nbmKIvD8FwPkscdOzMm5ElQr2R9e4udpblVWMW_OHLIlwdh_PnWMOOuHJk/s1600/101123-5.jpg)
同一時間也還持續移交整備中,眼鏡蛇很快就修好了,只是摔多了螺絲越來越鬆馳,飛一趟會掉好幾根螺絲。
打算買一些 1.6mm 長螺絲來替換現有的 1.4mm 螺絲,希望他能繼續撐下去。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicVK-LbM8hWo5eoJuCOFKuDN_CbqWbTPNhFvZlOjqbYN2lZUTsil7iEU7vac3IrKH7OvULvkEBN2Jl_mR_XLOSZp3o0NSNkauQUKpb1AHYGdAHAkUZrALfd_ENfERDQ2dPK0mH41tERFQ/s1600/101123-6.jpg)
今天剛把大大顆的 EP200 無刷馬達塞進 UH-1H,等新電變到手再試運轉看看會不會太超過。
回覆
- 1樓EJ大:請問您的鋁板是用剪刀剪的嗎?還是用P型刀切的?還有那個
角度折得很漂亮,是用什麼工具折的? - 小羊 於 November 23, 2010 09:25 PM 回應 | 來源:219.86.101.178 |
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- 3樓ej大你好阿!我又有幾個問題了,就是我發現遙控器有誤差,如
果把遙控器的DR EXP裡的ELEV AILE EXP調到-100(搖桿變
得很敏感)再到MONITOR發現ELEV 會有誤差,晃一下搖桿又好
了,但是在晃一下中立點又跑掉了(ELEV往左偏一個單位),後
來用G4.5測試如果在中立點時起飛不會往後偏,我的遙控器大
約在EXP-40的時候就有誤差了,請問你的遙控器有這種問題
嗎?我懷疑是遙控器沒在中立點開機才造成陀螺儀慢慢偏移的 - peter 於 December 1, 2010 07:00 PM 回應 | 來源:218.166.199.57 |
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- 4樓ej前輩您好:
真是崇拜您阿!拜讀您文章後想請教您2433V的
工作適用電壓是多少伏特?(您飛機上好像是2cell的
電池) - LEE 於 December 18, 2010 04:06 PM 回應 | 來源:125.233.80.157 |
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