2009/12/08

091207 懷舊與創新



12/5 園道機場果然擠滿了機子,不論新舊,每台都躍躍欲試、勇往直前的樣子!
這次大中小型機都出動了,份量越來越重,也越來越吸引路人旁觀。

一周以來,陸續整理好 4#、40#、52#,也順便搞一下 4G3 2S 系統,剛好在起飛前把四台機子搞好,一起試飛!



快看不出是 4# 小神艇了,原機沒附上外殼,後來拿 EP200 機殼一合,竟然這麼合身,只需在尾巴打兩個洞就裝好了。

因為原本就能飛,所以修復過程很順利,只著重在平衡上而已。

原機抖動的原因不外主槳不對稱,最嚴重的是平衡桿彎曲。
仔細調校並製做補強片來固定主槳,花了一個晚上讓它穩到可以用手接機。
4# 最讓我喜歡的地方是他很安靜,慢慢轉就能浮起來,旋翼偶爾還有低沉的風切聲,在室內飛也沒有壓力的感覺。
缺點是尾馬達太弱了,順時鐘只能很慢的轉,如果加上大螺距拉高度時,甚至轉不動,要不然鎖尾還算準。


華科爾 40# 則是怪異的機子,400 級機身配上尾馬達驅動,號稱是最輕的 400 機,約比 52# 早了一年面市,但很快的就停產了,幾乎快找不到他的資料,好不容易才找出槳的尺寸!



腳架和 4# 結構一樣,尾旋翼直徑也一樣,原機少了尾旋翼,看來和4#共用就好了。
原機也沒有主槳,只好上網買一對 100 元的便宜木槳來裝。

飛起來是有大機子的穩定度,但那兩光的接收就很糟了,不僅隨機讓伺服機小抖一下,已經夠粗糙的發射機,竟然油門搖桿低於30%完全沒作用,這讓他的高度很難穩定控制。

弔詭的是尾巴重量過重,1000mAh 電池移到機頭罩最前面還是有點偏後,後來還去買了 2200mAh 大電池來壓才比較正常。

但是大電池一掛上去卻變成推力不足了,只能柔柔飛,那倒飛開關看起來跟裝飾品一樣,保證用不到!

當然,和 4# 用同樣的尾馬達,雖然變成 11.1V,但還是有點轉不動。


最後 52# 也好了,為了省錢,拿我第一顆 52# 無刷和一顆舊電變來裝,這顆 4100KV 馬達的軸承早已磨光了,主軸可以左右1mm上下3mm移動。

沒想到原廠槳阻力很大效率很差實在飛不起來,只好先拿眼鏡蛇用的槳來飛,同時也把尾管加長了。

試飛結果主馬達太強了,重拉一下螺距時,原廠尾馬達就鎖不住而原地打轉,看來還是要升及馬達才行。



最後那台 4G3 才剛剛出爐,看似平凡的他,卻有超強的馬力,因為這台用上了 2S 電池!

呵呵,7.4V 加上 8g 外轉無刷配上 14T 齒輪,轉起來馬力強到抓不住,全螺距下去只見轉速略減而已,動力源源不絕的出來,不僅些微的振動會放大很多,連我那受損的主齒盤都被咬壞磨光了!

後來只好換新齒輪、加強馬達固定、加強旋翼平衡、降轉速、降螺距!



總重只有 91 克卻有強過 4G6 很多的馬力,最重要的是全油門時馬達可以保持在固定速度而不軟力!
最後飛行時,伺服擺臂裝最內孔、Swashmix 50%、normal 油門 80%、螺距 90%,可以直上天際的爬升。
可惜振動太大一直抖尾,後來還磨破馬達線,雖然潛力無窮,但還有一段路要走。


飛過這些古老機種後感觸很深,一方面是電子和機械的進步讓老機子的電控看來很陽春,反過來則是這些老機子在我的手裡竟然都能平順的飛行,不可否認這些老機子的確能滿足某些人的需求。

飛過以後,感覺 4# 小神艇真的很適合初學日門的人,簡單、耐摔、安全,誰說直升機一定要那麼複雜呢?反而這種樣的機子更有休閒樂趣呢!



不過要說到真正的飛行,還是標準 RC 設計的 450 機子最穩,看 sson0457 飛 450 pro 簡直和飛 250 時判若兩人就知道他有多好飛!



另外這台 4G3 外型夠突出,鋒利稜角險峻無比,很有機主的味道!
雖然還是有 4G3 的一些老毛病還沒處理掉,但假以時日,應該能調得很好飛。




回覆
  • 1樓
    EJ 大, 8g 2s 你再將馬達齒輪降為12T 再調整看看應該會
    更好設定.
  • 於 December 8, 2009 12:13 AM 回應 | 來源:220.133.198.28 | 刪除 | 設為隱藏 | 回覆
  • 2樓
    ej189大大請問你的ep200v2用原廠陀螺儀時是否會有溫飄現
    象呢?
    因為我也買了一台之後不管怎麼調機械中立點至非鎖頭模式後
    測試停旋使機子尾巴不太會偏向任何一邊後在用鎖頭模式(感
    度約70)去停旋總是會尾巴偏右就必須一直打右方向舵修正但
    是如果去調整方向微調往右3~4格就比較不會飄向任何一邊也
    鎖得滿緊的
    請問是我調整的問題嗎?請你幫幫忙一下吧!感謝喔~
  • bossln6595 於 December 9, 2009 11:15 PM 回應 | 來源:114.24.110.138 | 刪除 | 設為隱藏
  • 是溫度的關係,但又不是溫飄!
    GU-210有溫度補償,但剛開機時不準,所以一般建議是暖機30秒以後再重啟電源,這樣初始化的時候抓得比較準!
    我懶得重接電,所以我飛第二顆電池的時候才開始翻!
  • 版主 於 December 10, 2009 08:52 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 3樓
    感謝ej189大大的建議我再試看看你說的方式!
  • bossln6595 於 December 10, 2009 12:14 PM 回應 | 來源:61.60.126.7 | 刪除 | 設為隱藏 | 回覆
  • 4樓
    再請問ej大大你的ep200v2如果只停旋可以飛幾分鐘呢?
    如果上空飛行又是大約幾分鐘呢?
    我自己的是ep200v2 comboa版本 陀螺儀更換
    gy401+sd101us 接收是dsx7原配rd731接收 我的機子總重
    約335克左右(..小肥機一台)
    我停旋螺距約+5~+6左右油門75電池7.4v 850mah 25c大約
    都只能飛4分鐘左右下來電壓只剩3.72~3.75左右(剛飛完測
    量時)
    如果過30分鐘後量大約會升壓至3.78~3.82之間
    請問還有什麼辦法在讓飛行時間延長嗎?
    感謝你囉!
  • bossln6595 於 December 21, 2009 11:17 PM 回應 | 來源:114.24.111.32 | 刪除 | 設為隱藏
  • 減重囉!
    我的起飛重量只有302克,只停旋的話應該超過7分鐘,航道大概都飛5~6分鐘,飛到飛不動才降落,電池回復後的電壓都比較低,約3.6~3.7。
    別小看這30克的差異,槳的效率會降低很多,因EP200的槳比較短,或許換亞拓250的槳,浮力會好一點!
  • 版主 於 December 22, 2009 08:33 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 5樓
    那看來我也要想辦法減重了!可能先把接收換成JR 6100E!

    不過陀螺儀還是想用GY401啊!GU210靜態停旋真是無法達到
    我的要求!真是難以選擇!
    伺服機可能也要在換更輕的!
    感謝EJ大大的建議我在想想辦法減輕重量吧!
  • bossln6595 於 December 22, 2009 09:32 AM 回應 | 來源:61.60.126.2 | 刪除 | 設為隱藏
  • 我的GU210飛起來沒什麼問題,但是比401輕了很多!
    通常鎖尾可以靠調整來改善,特別是EP200的尾螺距有訣竅可以調很大,尾旋翼振動也要想辦法消除才不會抖。
  • 版主 於 December 22, 2009 02:45 PM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 6樓
    請問E大:您的主漿是用編號是
    GAUI EP200 203309 SP槳160L 嗎?
  • 小羊 於 December 22, 2009 03:48 PM 回應 | 來源:163.27.149.121 | email | 刪除 | 設為隱藏
  • 200L!160是給EP100用的。
  • 版主 於 December 22, 2009 07:00 PM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 7樓
    再請教EP200有出專用的槳平衡用具嗎?
  • 小羊 於 December 22, 2009 10:09 PM 回應 | 來源:219.86.107.49 | email | 刪除 | 設為隱藏
  • 沒有,但亞拓有簡易平衡器,要自己外加軸承和支撐座。
    通常不用平衡器也可以,嘗試錯誤法貼膠帶也可以平衡得很好,只是會多花一點時間而已。
  • 版主 於 December 23, 2009 09:13 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 8樓
    E大:您的4G3尾馬達架是自己做的嗎?可以請教如何做嗎?
  • 小羊 於 December 22, 2009 10:31 PM 回應 | 來源:219.86.99.220 | email | 刪除 | 設為隱藏
  • 用3mm ABS塑膠加工,看圖大概就知道吧!
    http://www.wretch.cc/album/show.php?i=ej189&b=29&f=1944598218&p=55
  • 版主 於 December 23, 2009 09:14 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆

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