2010/10/13

101013 EP200FES-V 首航



受到 EP200-V 順利飛行的鼓舞,趁勢把塵封一年的 EP200FES 也整理起來,一方面要看看 RX-2612V 是否比 GU-365 更好用,最重要的是要驗證一直困擾我的 V120D02 高速抬頭現象,到底是機械還是電子控制的問題,若是機械問題的話,後續還有改良的機會,若是電子出問題的話,就可以死了這條心。

既然上次兩三下就順利安裝完成,這次應該也很快就能裝好試飛了!當時我是這麼想的,沒想到這才是挑戰的開始。
首先遇到的是伺服機和接收機配對的問題,先前 RCTW 飛友曾經問過,本來我只是理論上的推測,這下不得不深入研究,為何十字盤的自動修正方向和之前不同。



問題就出在舵機上,EP200V 上面裝的是亞拓 DS410 (從這台拆過去的),接收機天線朝前正面朝上配起來剛好。
這台 FES 缺舵機,就挑一顆 30 RMB 的 Tower Pro SG91R 超便宜半金屬齒舵機來裝,看上他的主因是齒輪座裡面有軸承,間隙應該會小一些,加上金屬齒應比較能耐受無平衡翼十字盤的重負荷。

沒想到裝起來真的如同飛友說的,自動平衡的方向無法正確對應,為此特地搜尋一下伺服機的規格,這才發現伺服機本來就有正轉和逆轉兩種,一個是 JR 系統,一個是 FUTABA 系統。
通常伺服機方向相反都可以在發射機裡面切換就調回來,偏偏 RX-2612V 使用 One-Servo 模式來搖控,因此發射機上的升降和副翼都只使用單一頻道,CCPM 的混控由接收機自行分配,所以發射機只能改變十字盤方向,無法針對個別伺服機切換正逆轉。

經過一番試驗,得到一個簡單結論,就是先把 CCPM 伺服機插上接收,只要自動修正方向正確,那就是唯一正解,沒有別的選擇。
這台 FES 使用原廠的伺服安裝方式配上 SG91R,得到的接收機方向是天線朝後正面朝下,這樣天線會貼在碳纖底板上,就怕接收有甚麼閃失!
還好 CCPM 三顆伺服裡面單獨運作的 ELEV 伺服機可以裝在左後方,這樣接收機就能翻轉朝下,剛好可以黏在 EP200 後方馬達的位置,天線不會被遮蔽,調整也會更方便。



理論很簡單,但牽一髮卻會動到全身,還好 EP200 馬達可以移到前面,ELEV 伺服機只要鑽個螺絲孔就可以換邊安裝。
重新拉線後發覺這個配置的走線最簡捷合理,接收機距離四顆伺服和電變都非常近,用一小段捲式束線帶就可以把四顆伺服線收合,再把線頭塞到接收機下方空間裡,既看不到雜亂的線,多餘的線也不會亂晃。
維修也很容易,只要拆四顆螺絲就能把底板掀開,尾管固定桿還能把底板拉住,只要把馬達金插拔掉就能如同 4G6 腳架只拆四顆螺絲一樣掀開。



接收放後面的最大好處是可以直接調整感度,不必再拆機頭罩了。
不過受限於 ELEV 伺服機安裝位置的關係,伺服擺臂的球頭只能鎖在由內側算起第4孔上(不然球頭會卡到伺服機),因此拉桿行程量很大, Ext 旋鈕要小於 50%,不然就會超過十字盤能傾斜的極限。



同樣的,螺距量也要縮減許多,超過 70% 就會在極限操作時產生干涉(此時還需要把剎車頭墊高才不會頂到),事實上 68% 的螺距已經有點過頭,會有風切爆音,感覺效率已經變差,或許是這支仿亞拓250槳的關係。
只是螺距控制範圍才佔總行程的 36%,操控解析度顯然差了許多,有空還是要想辦法把球頭向內移才好。



和 EP200V 接收機向前安裝比較起來,可以從後面看到尾伺服和 ELEV 伺服安裝在反方向,這是外觀上比較明顯的差異。至於飛行感覺呢?
很幸運的,第一次試飛就順利升空,甚至可以亂飛亂翻,手感和一般平衡翼機沒甚麼不同。



從影片裡看起來,穩定度甚至比旋翼頭間隙越來越大的有平衡翼 EP200V 更好一些。

最重要的收穫是 EP200FES-V 沒有 V120D02 的高速抬頭現像,當機身前傾高速前進時,瞬間打上全螺距,機身只稍微晃一下就全速朝著原先方向加速飛去,證明 V120 是機械有問題,而不是電子控制有問題。



事後觀察設定值,感度都在3點鐘方向,延遲在12點鐘方向,飛起來很穩卻也很靈活,翻滾甚至自旋360度也沒有 V120 那麼明顯的偏移或水平停頓。
唯一還有待改進的是鐘擺時十字盤有點搖晃,也就是說正負螺距劇烈變換時會機身會搖晃,這或許是振動或某處間隙過大造成,還需要再深入研究。

可惜的是爽飛幾顆電池後,鐘擺玩過頭飛太低,機身晃到拉不回來而擦地,和 4G6 差不多速度摔機,主槳還沒損傷,竟然壞了橫軸螺絲、主軸、尾軸、尾管、腳架、尾螺距搖臂,還有一些零件是自己想辦法修起來繼續用,這花費可比4G6多了不少,事後還要花很多工夫來抓間隙、減少振動,投入的時間和精力更是數倍於 V120。



漂亮飛行的背後還是隱藏著許多心酸血淚,才剛修好試飛,心血來潮把感度調到12點鐘方向,竟然晃到無法控制。
看來還有崎嶇的山路等著我慢慢爬!


回覆
  • 1樓
    master

    你的每一篇文章 都讓我獲益匪淺(參照著你的腳步 漸漸的我
    也有所成長) 在這樣躲在水面下不出來透個氣 就是對你的不
    尊敬
    謝謝你的這篇文章 因為我也正打算這樣玩我的EP200
  • pilot 周 於 October 14, 2010 07:50 PM 回應 | 來源:61.57.150.235 | email | 刪除 | 設為隱藏
  • 不客氣,日記是記錄點滴的回憶,有迴響是額外的收獲!
    記得Bal.Delay設越大越穩越平順,不要像我設成0剛起飛就亂跳。
  • 版主 於 October 15, 2010 08:40 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 2樓
    蔡兄:
    關於泰世科技的GU-365陀螺儀,您可以與他們公司一位
    陳先生連絡,將GU-365送回免費更新韌體,雖然小弟並不清楚
    是更新哪些功能,但或許在表現上會有些幫助.
    PS:更新完後,他們也會貼心的贈送新版的雙面膠帶喔~
  • superman 於 October 14, 2010 08:15 PM 回應 | 來源:112.105.147.3 | 刪除 | 設為隱藏
  • 喔,我姓黃,謝謝你的資訊,GU-365暫時不會用到,也許哪天太閒再拿出來比劃比劃。
  • 版主 於 October 15, 2010 08:43 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 3樓
    master ej189


    請問你在<"4G6穩定性改善"發表於February 16, 2010>這
    篇論述裡 改善的兩項重點
    "螺矩虛位VS混空臂對比十字盤不正"

    (1)橫軸墊圈與主翼夾之間1mm的墊片 我問好幾家五金行跟電
    子材料店都問不到這規格(請問規格大小?)的墊圈 (請問於何
    處取得?)
    (2)間隔柱磨薄 你是直接用剉刀磨嗎
    (3)用ep200的混控臂螺絲攻4g6的間隔柱及葉片夾的混控螺
    絲孔 就是直接小心抹油分多次的硬轉過去嗎?(因為這些零件
    都很小 我怕一不小心就被我給搞壞了)還是有別的方法?

    謝謝 大師 指導
  • pilot 周 於 October 15, 2010 09:08 PM 回應 | 來源:61.57.150.235 | email Homepage | 刪除 | 設為隱藏
  • 1. 我是剛好翻到好像是4G3馬達螺絲用的墊片,你可以自己找廢棄的泡殼或是寶特瓶自己剪下來加工,現在我都用泡殼做墊片,用點方法,幾分鐘就好了。
    2. 是的,我有買小型銼刀組,蠻好用的。
    3. 是的,我因為有很多摔壞的主旋翼組,所以弄壞還有很多可以嘗試,若你沒有把握的話不改也沒關係,照說差異不會很大。
  • 版主 於 October 16, 2010 02:07 PM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 4樓
    master ej189

    感謝你的指導 我的4G6已在維護中

    "請問你馬達是用何種方法來測試平衡"?(在你的文章中找不
    到相關論述 只有說過用3M膠不好後改用銅線加錫焊)

    如果我是華科爾的市場行銷人員就會請像你這樣的專家來做技
    術顧問(你真的有資格跟他們收取一些稿費)

    120d02或微型的六動機不知是否會出他們公司所開發的限量
    精緻版?(例如動力加大 輕量化金屬機身配件 高階的伺服器
    接受器及陀螺儀混控)

    謝謝你的專業知識熱忱的分享
  • pilot 周 於 October 16, 2010 06:49 PM 回應 | 來源:61.57.150.235 | email Homepage | 刪除 | 設為隱藏
  • 加油!
    外轉無刷使用膠帶會因熱而剝落,後來用銅線纏繞在上方輪幅上,再用錫把他焊牢,有點碰運氣成分,還好剛好能平衡。
    這不是時尚圈,華科爾顯然不需要出限量精製版,因為出新的機種就好了,甚至V120D02改善零件設計還能再賣一次,連接收機換個韌體都要排隊等一個月!

    專業可不一定正確,只是玩比較深入而已,說不定其它人還有更好的辦法呢!
  • 版主 於 October 18, 2010 05:41 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 5樓
    (悄悄話)
    哇咧~黃大哥
    我到"現在"才發現原來你也在台中啊= =
    不過我看你的影片很好奇的是,你都在哪裡飛啊?
    看你那飛場的建築物好像是在市府附近啊?
    可以私下互留電話嗎?
    要是你有去你常去的飛場的話,
    通知我一下,
    我可以去找你^_^
  • i52may05 於 October 20, 2010 10:45 AM 回應 | 來源:114.33.16.194 | 刪除 | 設為顯示 | 檢舉
  • (悄悄話)
    這是民生路邊接近綠園道的中區國稅局小廣場,一般只有星期六早上在這裡飛,如我公告欄寫的時間。
  • 版主 於 October 20, 2010 02:08 PM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 6樓
    喔~原來是在國稅局那邊啊!
    有空的話我一定會去看看的!
  • i52may05 於 October 21, 2010 01:12 AM 回應 | 來源:115.80.107.188 | 刪除 | 設為隱藏 | 回覆 | 檢舉
  • 9樓
    請教尾舵機用哪顆...我的2612V會甩尾...感謝
  • faye221039 於 January 8, 2011 01:17 AM 回應 | 來源:218.169.185.58 | email | 刪除 | 設為隱藏
  • 我都用SSD101US,兩台EP200FES結果似乎不大一樣,一台很滑,一台很定,我也還沒找到原因,不知是振動或是安裝位置的關係。
  • 版主 於 January 10, 2011 08:34 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 10樓
    大大請問一下螺距量也要縮減許多是要調整哪呢?
    謝謝!
  • 於 April 5, 2011 10:50 AM 回應 | 來源:112.104.142.180 | 刪除 | 設為隱藏
  • 2612沒有Swashmix,所以只能從螺距曲線調整。
  • 版主 於 April 6, 2011 11:27 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 12樓
    ej大大請問
    我是ep255的機子.改無平衡翼
    我開特技ST-1-2時.機子只能左轉不能右轉.
    我把螺距從12度降至9度還是一樣
    我把皮帶換新.尾橫軸.主齒也換新.還是一樣
    請問大大的ep200有這問題過嗎?
  • 於 June 25, 2011 05:44 PM 回應 | 來源:112.104.141.111 | 刪除 | 設為隱藏
  • 我的當然沒這種問題囉!

    無法右轉很籠統,是十字盤無法向右邊傾斜、還是尾巴無法往左跑讓機頭朝右轉呢?是機械還是電子出問題呢?
    先不管螺距,把所有伺服機調整置中,螺距50%則十字盤應該在行程的中點而且水平,尾巴也一樣。
    正確的初始化置中程序後,所有的機子應該都沒有大問題,頂多是性能差異而已。

    詳細調整細節在說明書中應該有提到,自己再檢查一遍吧!
  • 版主 於 June 27, 2011 10:46 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆
  • 13樓
    補充我是在地上開ST-1負螺距從12度降至9度還是一樣
    無法右轉
  • 於 June 25, 2011 05:58 PM 回應 | 來源:112.104.141.111 | 刪除 | 設為隱藏 | 回覆
  • 14樓
    大大請教2612v接收上450機子是不是會鎖不好
    在左右停擺時尾巴還會回彈
    尾舵行程最大+150 -150.
    尾舵機是420
    給個建議吧!
  • 於 July 10, 2011 03:13 PM 回應 | 來源:112.104.170.88 | 刪除 | 設為隱藏
  • 尾舵行程量只在接收機旋鈕調整,TRVADJ改變的是速度而已。
    伺服機速度太快就會抖動和回彈,特別是高速數位伺服機,抖動特別厲害,但用原廠尾伺服就少這種問題。
    2612V無法調整尾舵Delay,只能減少TRVADJ試試看。
  • 版主 於 July 11, 2011 11:10 AM 回覆 | 刪除 | 修改回覆

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