![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4AMRQcoGBLqLj2jYIZujASW_S5q5zbTxUppbBMIwWaqOWY15CNp5TPdO-LIlxZteA_pFJSOgcRO0AQBb4ifjktGig7gY-K6mbiEQAorMITXVkiu6-4KoE_b06vJDC82vHLIOWdWCCAf_F/s1600/090602-1.jpg)
最近慫恿媽咪買了一台 Canon SX200 is,舊的 IXUS 850 終於又回歸我的手上,終於又能拍影片了!
4G3 改尾馬達後鎖尾很好,但原廠無刷則顯得轉速太慢。轉速慢有許多缺點:
1. 效能低落:低轉速時,若要提高昇力惟有加大螺距,然而螺距攻角過大會增大阻力,背風面有氣旋,升力反而減少!
2. 不易控制:當主槳效率變低時,維持高度都很吃力了,方向控制會加重惡化主槳效率。
3. 鎖尾不穩:主槳阻力變大後,更耗用尾槳來平衡、也更耗電。
端午節飛了一次,看他快速穩定的航道飛行,好像也還能飛,只是後面電壓降低,快速下降時停不住而擦地。
最近研究 4G3 的尾馬達控制,發現尾舵不好控制的一個原因,看影片就知道:
調整陀螺儀感度也只改變偏移量,搖桿末端等於沒作用!
為何如此呢?
比對 52# 和 4G3 都一樣,華科爾原本配置的尾馬達推力就不足了,為了要能飛,只好在接收機上動手腳,榨乾尾馬達的出力!
即使我換了強力尾馬達後,接收機還是輸出相同的出力,顯然華科爾把這種輸出曲線燒在接收機裡!
這還是我將尾馬達混控調最低、尾舵微調向左調到底才讓可控範圍左右平均!
若是混控加大則馬達更早到達全出力,而微調置中也會讓馬達更早全速運轉!
如果尾舵無法調到左右平衡的話,飛起來一定很痛苦!
這麼看來 4G3 顯然不適合 3D,當大動作油門全開時,機頭已經沒有多餘力量向右轉了!
不過 2601 發射機也許不行,但翻過 2801 的手冊,發現可以調整尾舵行程量,把他調小來減少搖桿左右無動做區域,這樣動作就能更細膩了!
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不過 2801 不便宜,如果和 4G3 一起買組合包的話就很划算,但是單獨買的話,價位和 JR DSX7 差不多,功能應該沒 JR 細膩吧!
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