![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY0L9-49ktnqS6MIgMPBoGViedSZP4bDHx1TjcVqt4zb0mKvKmAN3GQUOz-ulzaKT7AHIaRzZhDkf4gKuCpkAUaub2ka453DCw7dcQb-28sLStKt6aT0l7pJjXYYXOny_pj4ImV18TUTI/s1600/100531-1.jpg)
4G6 改用 3D 飛行的設定後,機子敏銳度提高很多,也因此控制準確度變差了,加上拉桿間隙大得不像話,使得 4G 6很難穩定優雅的停住不動,這時後開始研究間隙來源,想辦法讓機子控制更準確。
當我扭轉主旋翼螺距時,十字盤可以上下移動大於 1mm,其中大部分來自伺服機的齒輪間隙,其次是十字盤,再來是拉桿間隙。
伺服機和十字盤除非換新否則很難減少間隙,看來最簡單的方法就是把伺服機球頭拉桿的間隙弄小了。
伺服機球頭因為有一字起子溝槽,轉動時很容易刮除塑膠連桿的塑膠,加上經常拆裝調整連桿長度,所以這裡的間隙很快就變得很大。
既要把微小間隙填滿,但又要保有滑溜感,材料上的確不易尋找,正好在網路上看見一個好物,於是買來玩玩看。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhsXWHTzrzJhPsIYSCnE9YjBQY63sG7FzPU-e_dnxdqwP9OZJ3VFdPiV-tAfBzfy1CmhWqh5QD5aq0ORkmDPdQh3MBuYzASPbYjIPNL4yCI3lYWyBQ4fIXemEFoBTrnfTigRuQFLa2v34/s1600/100531-2.jpg)
0.08mm 鐵氟龍膠帶,這麼一大捲才 130 元,可以用到地老天荒了。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw0R0PslzO3X7OIHFTWu3CceUkSOkY6iImBnixT7N49Nbtrh0QzGJk70TYQMsgteMpJKFSX3GIDHTKLyt_-Gytlva4ILSqiV4dg68KVXOy02XHTYJxjQrNMcBaZ1cbHWYkDQFoR8ul-NU/s1600/100531-3.jpg)
切一小條黏住伺服拉桿大頭那一端,左右各黏一條,塞進伺服球頭緊度剛好,沒有間隙又能保持滑溜。(小頭那邊太難貼了,效果也不是很理想)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-DjBDEWQU47InyGYCD2M2xG349DzPk_IsBevpcx_pgF_IgFKW4lKmpbhRHkTf1d6NbTYhvbXGTIUelsRMVdgyOEVSf6NYznUI_IavuqmZOuoJVwTq-TQVNVttkD2nysnSnaq-HUyxi9M/s1600/100531-4.jpg)
看看影片就知道差多少了!
買這膠帶的好處多多,最常用的地方是滑鼠,只要蓋掉已經不滑的塑膠板就可以了,滑溜度比新滑鼠更勝許多。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5ZucPX-YkDdejNeJaM3dNgN9nJ9RWt9yNjDKHbh52N4pOi_-BQl7YU3w_zfNW4OCGjy7Fo8_4CCVXs7KCf4SQPJqgTNsWH-HMEFwWRERqwBRBxOaGWHRaAyYjpPDzd_DssT2uqQJxV2g/s1600/100531-5.jpg)
呵呵,這個秘技簡單便宜又容易,只是對整體間隙的減少只有一點貢獻,感覺只有 5% 的改善而已,最大的問題是伺服機!
伺服機間隙人人都有,我的 EP200 間隙也這麼大,甚至摸過一台亞拓 500 也一樣,只是機子小的時後,比例上間隙就很大了。
不過上週換兩顆新的伺服機後發現間隙小了一點,應該是新的 VR 夠準吧,但這樣還有一顆沒換到,於是開始動念想把壞掉的 CCPM 伺服機變好。
CCPM 伺服機寬度 8mm,6mm 的精密VR應該塞得進去。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVUiHGMNG0D1q3U2E-W8yPEzPmWvwScX33rg39lea3KMN3snB_EecjSd0PFZPK-WMI-oRJKE3EAIf0P67i5Mlv0JadMhWdLF0G3UVRcJgkLQRvomRLpj-ndkAH_iDDIJbd9Rk-H3Kkd4s/s1600/100531-6.jpg)
原來的 VR 是圓形的,所以要把精密 VR 的邊角磨掉,才能閃過伺服蓋的角落固定柱。
磨到齒輪塞進去可以垂直為止,基本上只磨兩角就好了,塞進去剛剛好,只是有一點間隙要另外用膠片塞緊。
(或許下次直接把機殼的固定柱磨掉還更快,就不用磨硬梆梆的環氧樹脂灌膠的VR了)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwq5fKVgtdQHc2Xu9uEpP_vA51J6YTFAqHQfrxVPw86AGQAV90CdN0fzkPpkHDLpumDCd4WwOBmLVz0aMGbehtxK8OVPKwIVLrhLDhgeI2T_wm7RReW5hlEz3CDkRblz2YMxhUbbKHrSk/s1600/100531-7.jpg)
由於精密 VR 厚度很厚,塞進去後會凸一截在外面,因此電路板只能塞在中間,後蓋也不能蓋上,只好用玻纖膠帶黏起來。
另外這顆 VR 裝置方向其實和原廠的方向相反,所以 VR 出線要對調,又因方向顛倒,所以馬達轉向也要反向才行。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL4CH4gapYMS0uBzTEfUghihYCCtE9TLoc66F-LnyqKex_hXm9XEgDXB-hku-_yiFfk7BtURP2NG-3NtjpXoD3NNGlVSxBvLQhhPl3vB0crgqr65iO0FocJYpETsK3i6A90OZ1btLn0e8/s1600/100531-8.jpg)
這顆 2K 歐姆精密可變電阻用我的便宜電表量起來約 1.98K,而原本的是 2.11K 歐姆,理論上新的 VR 行程會稍微加大一些,但實際換起來卻很準確,甚至比原本那顆行程量多許多,主因是這顆 CCPM 伺服機一直以來都有行程量過小的問題,別人的球頭裝在中間孔,這顆要裝在第三孔才夠用,以前甚至還要開啟混控來修正十字盤偏移呢!
現在換上精密VR,果然準確度和線性都穩定了,花個10元就能把舊伺服翻新了。
裝在 4G6 上面終於不用開啟混控了,感覺間隙問題又減少 10% 了。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFWU4G_kllPNLwpsfWWgMzJ4Ank97kfRBi2uEXhn1ODjLhd1NhVqaJcvFFl7VgZo_qDQ-Tjjly_vJCr_9XIBplOtI_i9FhGAJMjqijnRNoCgWZbcRwqJ-F8N2KdOC4kyG3L4H6z8VEXbI/s1600/100531-9.jpg)
另外在調整伺服機中心點時常常無法把伺服擺臂弄水平,不是偏上就是偏下,而且幅度還不小。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhknXHBpogeMFagjjhURqrHOIl7hPDDPjK2xyrhMhuiqTJzceaF9vTRMswVuqEbjoOz0cuIJsl_hb0_fZMty7rNk7IAU82shD1ikb4kF4NbUkB2hh3yjHiCThZX8M386XlVQrwCRwIS-g4/s1600/100531-10.jpg)
要是能在中間多一格就剛好水平了,這時突發奇想,拿他牌伺服擺臂裝上去,嘿嘿,剛剛好落在正中央!
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh3vclRJBbiWYpLs-C9r9ld1DXIxDLbTsVFl-SPhclW36Y4L-71gqw7OC20z7cGeZaiCCdOWqZLxS71n3X0BpjV3UCF-aFonm4zaDTYpfUU4uGIe_dYxo1bSaySOP8xNNxnoh-ZuoIpnU/s1600/100531-11.jpg)
神來一筆的發現,原來華科爾的伺服擺臂中心點是凸出來的齒,而他牌的卻剛好相反凹進去。這個相位差有 9 度角 (360/20 的一半),將來遇到無法擺平的伺服機拉桿,用這個就解決了!
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwIO1PoApRS42QAU0VaEbo9VfWn29fmY647MEPomAfcBmB0BGJTnS4MdSlVYBtCGJ0GFRSb93R4AYcxNuTfBs9acOB-Sg8_SVefJYljybUrraiaHMTwmClLN2QM9sEThujdJ66ugd5sB0/s1600/100531-12.jpg)
另外再分享一個 EP200 秘技!
上週摔歪尾軸換新後就一直振動,IDLE UP 馬達100%運轉時,尾巴會抖到讓機子自己跳舞的程度,不管怎麼平衡都沒用!
這問題和無平衡翼旋翼頭類似,只因旋翼頭只有兩個方向可以調重心,而一般有平衡翼的旋翼頭還可以利用平衡翼來平衡橫向重量。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh28XlppX88SFgtg9XOXrhZ7qQNQAtsqk8XeBGSyKngnydIlMxbb81l3y89El2ABPpVmswXoMiYtjVSuJTE5uNLDgOu8nNLAC7ymZerZGvEFPGr_TWr0viltcFiMlmRIeotFQB2SPodbuI/s1600/100531-13.jpg)
因此解決尾旋翼振動只要多加個橫桿,利用他來調整重心就好了,就這麼簡單!
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijGOT__U26LObmkkokdCglXkRbsLFPXdVFuQBP8hyphenhyphenKu8iPLeOjOlwgJqzs-kKAzpakQFJj4xT2KSgviw5oVyH-aw-wldGhDrDjxtSZ7syEcFHr5tTHHcITjWHwYqaB3Gftbw81CB99i3U/s1600/100531-14.jpg)
一次把我的秘技爆光光,竟然寫了這麼長一篇。
至於本週爽飛的照片,下一篇再來寫吧。
當我扭轉主旋翼螺距時,十字盤可以上下移動大於 1mm,其中大部分來自伺服機的齒輪間隙,其次是十字盤,再來是拉桿間隙。
伺服機和十字盤除非換新否則很難減少間隙,看來最簡單的方法就是把伺服機球頭拉桿的間隙弄小了。
伺服機球頭因為有一字起子溝槽,轉動時很容易刮除塑膠連桿的塑膠,加上經常拆裝調整連桿長度,所以這裡的間隙很快就變得很大。
既要把微小間隙填滿,但又要保有滑溜感,材料上的確不易尋找,正好在網路上看見一個好物,於是買來玩玩看。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhsXWHTzrzJhPsIYSCnE9YjBQY63sG7FzPU-e_dnxdqwP9OZJ3VFdPiV-tAfBzfy1CmhWqh5QD5aq0ORkmDPdQh3MBuYzASPbYjIPNL4yCI3lYWyBQ4fIXemEFoBTrnfTigRuQFLa2v34/s1600/100531-2.jpg)
0.08mm 鐵氟龍膠帶,這麼一大捲才 130 元,可以用到地老天荒了。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw0R0PslzO3X7OIHFTWu3CceUkSOkY6iImBnixT7N49Nbtrh0QzGJk70TYQMsgteMpJKFSX3GIDHTKLyt_-Gytlva4ILSqiV4dg68KVXOy02XHTYJxjQrNMcBaZ1cbHWYkDQFoR8ul-NU/s1600/100531-3.jpg)
切一小條黏住伺服拉桿大頭那一端,左右各黏一條,塞進伺服球頭緊度剛好,沒有間隙又能保持滑溜。(小頭那邊太難貼了,效果也不是很理想)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-DjBDEWQU47InyGYCD2M2xG349DzPk_IsBevpcx_pgF_IgFKW4lKmpbhRHkTf1d6NbTYhvbXGTIUelsRMVdgyOEVSf6NYznUI_IavuqmZOuoJVwTq-TQVNVttkD2nysnSnaq-HUyxi9M/s1600/100531-4.jpg)
看看影片就知道差多少了!
買這膠帶的好處多多,最常用的地方是滑鼠,只要蓋掉已經不滑的塑膠板就可以了,滑溜度比新滑鼠更勝許多。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5ZucPX-YkDdejNeJaM3dNgN9nJ9RWt9yNjDKHbh52N4pOi_-BQl7YU3w_zfNW4OCGjy7Fo8_4CCVXs7KCf4SQPJqgTNsWH-HMEFwWRERqwBRBxOaGWHRaAyYjpPDzd_DssT2uqQJxV2g/s1600/100531-5.jpg)
呵呵,這個秘技簡單便宜又容易,只是對整體間隙的減少只有一點貢獻,感覺只有 5% 的改善而已,最大的問題是伺服機!
伺服機間隙人人都有,我的 EP200 間隙也這麼大,甚至摸過一台亞拓 500 也一樣,只是機子小的時後,比例上間隙就很大了。
不過上週換兩顆新的伺服機後發現間隙小了一點,應該是新的 VR 夠準吧,但這樣還有一顆沒換到,於是開始動念想把壞掉的 CCPM 伺服機變好。
CCPM 伺服機寬度 8mm,6mm 的精密VR應該塞得進去。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVUiHGMNG0D1q3U2E-W8yPEzPmWvwScX33rg39lea3KMN3snB_EecjSd0PFZPK-WMI-oRJKE3EAIf0P67i5Mlv0JadMhWdLF0G3UVRcJgkLQRvomRLpj-ndkAH_iDDIJbd9Rk-H3Kkd4s/s1600/100531-6.jpg)
原來的 VR 是圓形的,所以要把精密 VR 的邊角磨掉,才能閃過伺服蓋的角落固定柱。
磨到齒輪塞進去可以垂直為止,基本上只磨兩角就好了,塞進去剛剛好,只是有一點間隙要另外用膠片塞緊。
(或許下次直接把機殼的固定柱磨掉還更快,就不用磨硬梆梆的環氧樹脂灌膠的VR了)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwq5fKVgtdQHc2Xu9uEpP_vA51J6YTFAqHQfrxVPw86AGQAV90CdN0fzkPpkHDLpumDCd4WwOBmLVz0aMGbehtxK8OVPKwIVLrhLDhgeI2T_wm7RReW5hlEz3CDkRblz2YMxhUbbKHrSk/s1600/100531-7.jpg)
由於精密 VR 厚度很厚,塞進去後會凸一截在外面,因此電路板只能塞在中間,後蓋也不能蓋上,只好用玻纖膠帶黏起來。
另外這顆 VR 裝置方向其實和原廠的方向相反,所以 VR 出線要對調,又因方向顛倒,所以馬達轉向也要反向才行。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL4CH4gapYMS0uBzTEfUghihYCCtE9TLoc66F-LnyqKex_hXm9XEgDXB-hku-_yiFfk7BtURP2NG-3NtjpXoD3NNGlVSxBvLQhhPl3vB0crgqr65iO0FocJYpETsK3i6A90OZ1btLn0e8/s1600/100531-8.jpg)
這顆 2K 歐姆精密可變電阻用我的便宜電表量起來約 1.98K,而原本的是 2.11K 歐姆,理論上新的 VR 行程會稍微加大一些,但實際換起來卻很準確,甚至比原本那顆行程量多許多,主因是這顆 CCPM 伺服機一直以來都有行程量過小的問題,別人的球頭裝在中間孔,這顆要裝在第三孔才夠用,以前甚至還要開啟混控來修正十字盤偏移呢!
現在換上精密VR,果然準確度和線性都穩定了,花個10元就能把舊伺服翻新了。
裝在 4G6 上面終於不用開啟混控了,感覺間隙問題又減少 10% 了。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFWU4G_kllPNLwpsfWWgMzJ4Ank97kfRBi2uEXhn1ODjLhd1NhVqaJcvFFl7VgZo_qDQ-Tjjly_vJCr_9XIBplOtI_i9FhGAJMjqijnRNoCgWZbcRwqJ-F8N2KdOC4kyG3L4H6z8VEXbI/s1600/100531-9.jpg)
另外在調整伺服機中心點時常常無法把伺服擺臂弄水平,不是偏上就是偏下,而且幅度還不小。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhknXHBpogeMFagjjhURqrHOIl7hPDDPjK2xyrhMhuiqTJzceaF9vTRMswVuqEbjoOz0cuIJsl_hb0_fZMty7rNk7IAU82shD1ikb4kF4NbUkB2hh3yjHiCThZX8M386XlVQrwCRwIS-g4/s1600/100531-10.jpg)
要是能在中間多一格就剛好水平了,這時突發奇想,拿他牌伺服擺臂裝上去,嘿嘿,剛剛好落在正中央!
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh3vclRJBbiWYpLs-C9r9ld1DXIxDLbTsVFl-SPhclW36Y4L-71gqw7OC20z7cGeZaiCCdOWqZLxS71n3X0BpjV3UCF-aFonm4zaDTYpfUU4uGIe_dYxo1bSaySOP8xNNxnoh-ZuoIpnU/s1600/100531-11.jpg)
神來一筆的發現,原來華科爾的伺服擺臂中心點是凸出來的齒,而他牌的卻剛好相反凹進去。這個相位差有 9 度角 (360/20 的一半),將來遇到無法擺平的伺服機拉桿,用這個就解決了!
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwIO1PoApRS42QAU0VaEbo9VfWn29fmY647MEPomAfcBmB0BGJTnS4MdSlVYBtCGJ0GFRSb93R4AYcxNuTfBs9acOB-Sg8_SVefJYljybUrraiaHMTwmClLN2QM9sEThujdJ66ugd5sB0/s1600/100531-12.jpg)
另外再分享一個 EP200 秘技!
上週摔歪尾軸換新後就一直振動,IDLE UP 馬達100%運轉時,尾巴會抖到讓機子自己跳舞的程度,不管怎麼平衡都沒用!
這問題和無平衡翼旋翼頭類似,只因旋翼頭只有兩個方向可以調重心,而一般有平衡翼的旋翼頭還可以利用平衡翼來平衡橫向重量。
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh28XlppX88SFgtg9XOXrhZ7qQNQAtsqk8XeBGSyKngnydIlMxbb81l3y89El2ABPpVmswXoMiYtjVSuJTE5uNLDgOu8nNLAC7ymZerZGvEFPGr_TWr0viltcFiMlmRIeotFQB2SPodbuI/s1600/100531-13.jpg)
因此解決尾旋翼振動只要多加個橫桿,利用他來調整重心就好了,就這麼簡單!
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijGOT__U26LObmkkokdCglXkRbsLFPXdVFuQBP8hyphenhyphenKu8iPLeOjOlwgJqzs-kKAzpakQFJj4xT2KSgviw5oVyH-aw-wldGhDrDjxtSZ7syEcFHr5tTHHcITjWHwYqaB3Gftbw81CB99i3U/s1600/100531-14.jpg)
一次把我的秘技爆光光,竟然寫了這麼長一篇。
至於本週爽飛的照片,下一篇再來寫吧。
回覆
- 2樓伺服機在摔過幾次後會抖
原廠薄薄的VR感覺摔幾次就接觸不良了
結果照著ej大更換VR
果然好用!
太感謝了 - 於 June 7, 2010 01:05 PM 回應 | 來源:140.114.57.47 | 刪除 | 設為隱藏
- 3樓剛剛發現一個小問題
就是精密VR有點緊
這樣伺服機在小角度(5度左右)時給馬達的電壓不足以轉動VR
所以在小角度時不線性...
哇咧
有沒有辦法讓VR鬆一點? - nfszero 於 June 7, 2010 10:08 PM 回應 | 來源:140.114.206.139 | 刪除 | 設為隱藏
- 4樓換了精密VR之後
行程的確變多了
但CCPM伺服機必須3個同行程
所以只好3個一起換
至於摩擦的問題
泡潤滑油 狂轉 都沒用
後來把邊邊打磨
直到那個防塵橡膠露出來再抽出即可降低摩擦
如果磨太多...VR會接觸不良
一共磨壞2個
目前3個伺服機都可以正常運作喔
太佩服您的研究精神了!
中間發生了小插曲
測試伺服機時不小心短路到...油門自動啟動
前傘齒又買單了...
修好一個又壞一個
呵呵 - nfszero 於 June 9, 2010 01:38 PM 回應 | 來源:140.114.57.47 | 刪除 | 設為隱藏